siemens x
運動控制

英威騰Goodrive5000高壓變頻器在內(nèi)蒙古某電廠增壓泵上的應(yīng)用

2025China.cn   2016年06月29日

  內(nèi)蒙古某發(fā)電公司,位于內(nèi)蒙古錫林郭勒盟正藍(lán)旗境內(nèi),是由內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司、北京能源投資(集團(tuán))有限公司組建的公司制企業(yè)。作為向京津唐送電的北通道,是國家西電東送北通道建設(shè)的重要電源支撐點。

  電廠主要供電方向為京津唐電網(wǎng),送出由兩條 500KV輸電線路直接接入北京電網(wǎng)。完善和穩(wěn)定電網(wǎng)結(jié)構(gòu),增加向北京供電的經(jīng)濟(jì)性、可靠性;為確保了2008年奧運會成功舉辦發(fā)揮了重要意義。同時對繁榮邊疆民族地區(qū)經(jīng)濟(jì),鞏固邊疆穩(wěn)定發(fā)揮重大作用。

  該項目容量為6×600MW,機組為國產(chǎn)亞臨界燃煤發(fā)電機組,一期工程于2003年7月開工建設(shè),一期工程建設(shè)兩臺60萬千瓦國產(chǎn)亞臨界燃煤空冷發(fā)電機組,工程總投資51.37億元,二期工程建設(shè)兩臺60萬千瓦國產(chǎn)亞臨界燃煤空冷發(fā)電機組,工程總投資53億元。

  一期工程一號機組將于2006年8月下旬正式發(fā)電,二號機組10月正式發(fā)電,2006年共發(fā)電27億度,實現(xiàn)產(chǎn)值8.36億元。二期工程于2007年下半年發(fā)電運營。三期工程建設(shè)兩臺660MW國產(chǎn)超臨界燃煤空冷發(fā)電機組, 2011年底竣工投產(chǎn)。

 

  工藝介紹

  (煤炭)燃料的化學(xué)能→蒸汽的熱勢能→機械能→電能。在鍋爐總,燃料的化學(xué)能轉(zhuǎn)變?yōu)檎羝臒崮?在汽輪機中,蒸汽的熱能轉(zhuǎn)變?yōu)檩喿有D(zhuǎn)的機械能;在發(fā)電機中機械能轉(zhuǎn)變?yōu)殡娔堋?/FONT>

  爐、機、電是火電廠中的主要設(shè)備稱三大主機。與三大主機相輔工作的設(shè)備成為輔助設(shè)備或稱輔機?;痣姀S的主要系統(tǒng)有燃燒系統(tǒng)、汽水系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)等。

  汽水系統(tǒng):釋放出熱勢能的蒸汽從汽輪機下部的排汽口排出,稱為乏汽。乏汽在凝汽器內(nèi)被循環(huán)水泵送入凝汽器的冷卻水冷卻,重新凝結(jié)成水,此水成為凝結(jié)水。凝結(jié)水由凝結(jié)水泵送入低壓加熱器并最終回到除氧器內(nèi),完成一個循環(huán)。

  在循環(huán)過程中難免有汽水的泄露,即汽水損失,因此要適量地向循環(huán)系統(tǒng)內(nèi)補給一些水,以保證循環(huán)的正常進(jìn)行。高、低壓加熱器是為提高循環(huán)的熱效率所采用的裝置,除氧器是為了除去水含的氧氣以減少對設(shè)備及管道的腐蝕。

  變頻改造方案

  3.1一次回路方案

  選用一拖二手動方案;方案的優(yōu)點就是可根據(jù)系統(tǒng)壓力狀況靈活設(shè)置變頻器的運行狀態(tài)。

  方案主回路圖如下所示:

  正常情況下系統(tǒng)工作在“一用一備”的狀態(tài),當(dāng)系統(tǒng)負(fù)荷增加時,如果當(dāng)前變頻運行的增壓泵在滿載情況下無法滿足系統(tǒng)要求,可將備用泵投入系統(tǒng),及使系統(tǒng)工作在“一工一變”的狀態(tài)。

  系統(tǒng)采用閉環(huán)控制,變頻運行增壓泵頻率信號由DCS經(jīng)過PID運算后給定,由于矢量控制系統(tǒng)較快的動態(tài)響應(yīng)特性,循環(huán)水壓力將始終保持在設(shè)定的范圍內(nèi),保證系統(tǒng)穩(wěn)定運行。

  1#變頻、2#工頻及互為備用操作流程:

  1)操作每個旁路柜隔離開關(guān)前,請確保相應(yīng)的斷路器位置在實驗位置,否則隔離開關(guān)電磁鎖處于閉鎖狀態(tài),隔離開關(guān)無法操作。對應(yīng)關(guān)系為1號增壓泵旁路柜對應(yīng)318C開關(guān)柜的斷路器,2號增壓泵旁路柜對應(yīng)318D開關(guān)柜的斷路器。

  2)操作1號增壓泵旁路柜前將觸摸屏上切換柜編號設(shè)為1,點分?jǐn)喔邏弘姲粹o,在彈出對話框中點擊是。操作2號增壓泵旁路柜前將觸摸屏上切換柜編號設(shè)為2,點分?jǐn)喔邏弘姲粹o,在彈出對話框中點擊是。

  3)先按QS2,QS1的順序?qū)?號增壓泵旁路柜的隔離開關(guān)合上,此時1號增壓泵旁路柜變頻指示燈亮(綠)。再將2號增壓泵旁路柜的隔離開關(guān)QS6合上,此時2號增壓泵旁路柜工頻指示燈亮(黃)。

  4)先將觸摸屏切換柜編號設(shè)為1,點擊變頻1,再將切換柜編號設(shè)為2點擊工頻。這時兩路合閘允許都給出。用戶輸出端子1顯示5000。

  5)上級開關(guān)柜合閘,直接啟動電機,操作由DCS給出指令。

  6) 此種模式下若運行中若運行中的一臺泵發(fā)生故障跳閘,自動切換到另一臺運行。

  3.2控制模式

  GD5000系列矢量型高壓變頻器控制系統(tǒng)采用DSP+FPGA+ARM三核模式,內(nèi)部自帶PID調(diào)節(jié)器,VF控制、矢量化的VF控制、有PG的矢量控制、無PG的矢量控制四種控制模式可選。

  系統(tǒng)反應(yīng)速度快,抗干擾能力強??刂乒耖T設(shè)置就地/遠(yuǎn)程一鍵轉(zhuǎn)換開關(guān)。就地控制通過10.7寸觸摸屏交互式人機界面可實現(xiàn)各種運行參數(shù)的顯示,對變頻器的各種操作以及運行和故障情況的實時記錄;遠(yuǎn)程控制可通過DCS或操作箱實現(xiàn)對變頻器的操作和監(jiān)控。

  本項目考慮安全性采用硬線連接模式,通過PID閉環(huán)調(diào)節(jié)方式,可方便地實現(xiàn)循環(huán)水量的無級平滑調(diào)節(jié)。

  變頻改造優(yōu)勢

  該電廠原來的水泵采用工頻運行、閥門調(diào)節(jié)模式效率較低,造成能源浪費,增加了生產(chǎn)成本。

  當(dāng)水泵啟動時,采用了直接啟動方式;啟動電流是額定電流的8倍達(dá)到400A,對電動機的絕緣有較大威脅,嚴(yán)重時甚至燒毀電動機。

  而高壓電動機在啟動過程中所產(chǎn)生的單軸轉(zhuǎn)矩現(xiàn)象使水泵產(chǎn)生較大的機械振動應(yīng)力,嚴(yán)重影響到電動機、水泵及其它機械的使用壽命。

  采用我公司GD5000-A0280-03-S高壓變頻改造后,大幅地改善了之前的運行工況,具體表現(xiàn)在:

  改造前閥門開度平均70%-80%,運行電流38A;增加變頻器后,風(fēng)門處于100%全開狀態(tài),運行電流28A左右;節(jié)電率在20%左右。

  經(jīng)過集中控制,水泵正常啟動時間只需30秒左右,如果使用矢量轉(zhuǎn)速追蹤模式非正常旋轉(zhuǎn)啟動則只需幾秒,啟動電流控制在1.5倍額定電流。

  快速啟動:現(xiàn)場需要在時在5.9秒內(nèi)能從0Hz提速到50Hz。

  減小了對電機和水泵的機械沖擊,可顯著提高其使用壽命,降低維護(hù)使用成本。

  結(jié) 束 語

  熱電力行業(yè)水泵和風(fēng)機的耗電量占生產(chǎn)電耗44%左右,水泵類耗電量占生產(chǎn)電耗的15%-25%。采用變頻調(diào)速技術(shù)可大幅度地降低電耗,所以,利用變頻技術(shù)對現(xiàn)有用電設(shè)備進(jìn)行節(jié)能改造,是解決我國熱電行業(yè)高消耗、低效益的根本措施。

  通過此項目的運行情況分析,不難看出高壓變頻器在熱電長水汽系統(tǒng)應(yīng)用中的明顯優(yōu)勢,從整個行業(yè)發(fā)展來看,也只有盡力挖掘生產(chǎn)流程中的每一處節(jié)能降耗空間,才能提高企業(yè)自身的競爭力,真正走上一條健康的可持續(xù)發(fā)展之路。

(轉(zhuǎn)載)

標(biāo)簽:英威騰 高壓變頻器 增壓泵 Goodrive5000 我要反饋