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臺達(dá)PLC在節(jié)能燈老煉機(jī)國產(chǎn)化改造中的應(yīng)用

2025China.cn   2015年01月23日

  摘 要:本文從德國High-Lux進(jìn)口節(jié)能燈生產(chǎn)線存在問題入手,系統(tǒng)分析了節(jié)能燈老煉機(jī)工段存在的故障及原因,詳細(xì)介紹了采用臺達(dá)PLC系統(tǒng)對老煉機(jī)工段進(jìn)行國產(chǎn)化改造的方案制定及實(shí)施全過程。

  1前言

  建廠初期,從德國High-Lux進(jìn)口了兩條節(jié)能燈生產(chǎn)線,計劃進(jìn)軍我國節(jié)能燈的高端市場。但從調(diào)試階段開始我方人員就意識到,這兩條進(jìn)口生產(chǎn)線并不是我們想象的那樣先進(jìn),雖經(jīng)我方人員不懈努力調(diào)試成功,但隨后在正常使用階段,生產(chǎn)線本身的設(shè)計缺陷日益突出。為了能夠使這兩條生產(chǎn)線能夠切實(shí)生產(chǎn)出高質(zhì)量的節(jié)能燈,本著“吸其精華,棄其糟粕”的原則,我們對節(jié)能燈生產(chǎn)線進(jìn)行了一場大規(guī)模的國產(chǎn)化改造。本文論述的老煉機(jī)電氣部分改造就是生產(chǎn)線國產(chǎn)化改造的一部分。

  2問題的提出及原因分析

  (1)問題的提出

  節(jié)能燈生產(chǎn)線包括切管、成型、涂粉、烤焙、封口、排氣、老煉等主要工序,老煉機(jī)是節(jié)能燈生產(chǎn)線的燈管最后一道工序,主要承擔(dān)節(jié)能燈管的老煉任務(wù),即實(shí)現(xiàn)對節(jié)能燈管的點(diǎn)燃、接觸、色度、管壓等檢測。老煉機(jī)由大盤、小盤及電氣部分三部分組成,小盤負(fù)責(zé)對燈管施加二次高壓,從而激發(fā)燈管、點(diǎn)亮燈絲;大盤及電氣部分完成燈管的點(diǎn)燃、接觸、顏色、管壓等的檢測。大盤設(shè)有24個工位,可對24個燈管同時進(jìn)行檢測,每一個工位對應(yīng)一套電路(由KL2702模塊、鎮(zhèn)流器、管壓模塊組成),完成對本工位燈管的點(diǎn)燃、管壓等的檢測。在老煉機(jī)的實(shí)際運(yùn)行過程中,經(jīng)常發(fā)生KL2702模塊和鎮(zhèn)流器燒壞現(xiàn)象,既造成備品備件的損耗,又增加了停機(jī)時間,直接影響正常生產(chǎn)和工序的良品率。因此,老煉機(jī)模塊及鎮(zhèn)流器燒壞問題急待解決。

  原老煉機(jī)PLC系統(tǒng)及KL2702模塊為德國倍福公司產(chǎn)品。

  (2)原因分析

  根據(jù)老煉機(jī)目前存在的問題,我們通過一段時間的跟蹤,發(fā)現(xiàn)如下情況:當(dāng)老煉機(jī)剛開機(jī)及開機(jī)2-3小時內(nèi),不會出現(xiàn)KL2702模塊和鎮(zhèn)流器燒壞現(xiàn)象;而當(dāng)老煉機(jī)開機(jī)時間超過3小時后,較容易出現(xiàn)系統(tǒng)故障及KL2702模塊和鎮(zhèn)流器燒壞現(xiàn)象。這樣我們得到如下結(jié)論:KL2702模塊的損壞跟環(huán)境溫度有關(guān)系。通過對周圍環(huán)境溫度及電氣線路的仔細(xì)分析和研究,認(rèn)定德方在電氣線路設(shè)計和模塊選型上存在缺陷。具體如下:

  首先,KL2702模塊選型不恰當(dāng)。德方選用的模塊是倍福公司KL2702模塊,該模塊為2路230VAC輸出/0.3A,通過其內(nèi)部固態(tài)繼電器來控制230VAC信號的通斷,而實(shí)際輸入信號為318VAC,與選用模塊控制信號不匹配;而且,KL2702模塊較易受環(huán)境溫度影響,本地模塊數(shù)量為23塊,組合式模塊排列緊密,密度比較大,當(dāng)KL2702模塊長時間工作或外部環(huán)境溫度較高時,內(nèi)部溫度會更高,模塊內(nèi)部固體繼電器長時間在高溫下通斷318VAC信號,就容易造成模塊內(nèi)部固體繼電器或接觸不良或長亮或不亮,表現(xiàn)為模塊損壞。

  其次,該部分電氣線路設(shè)計不合理。當(dāng)KL2702模塊內(nèi)部固體繼電器接觸不良或其它原因造成線路電流異常情況下,線路中沒有設(shè)置保護(hù)裝置,從而導(dǎo)致鎮(zhèn)流器損壞。

  電氣線路改造前結(jié)構(gòu)圖如圖1所示。

 

圖1 老練機(jī)燈管檢測電路改造前原理圖

 

  通過上述分析,我們認(rèn)為:要根治該現(xiàn)象,必須將控制318VAC信號通斷的KL2702模塊更掉;同時在控制線路中增加保護(hù)裝置。

  3改造方案制定及實(shí)施

  遵循上述思路,為降低維修成本,我們選用臺達(dá)公司PLC系統(tǒng)來替換德國倍福公司PLC系統(tǒng),制定了以下措施:

  (1)用臺達(dá)公司DVP14SS211R替換德國倍福公司BK3100模塊;用臺達(dá)公司DVP08SN11R 8通道繼電器輸出模塊替換德國倍福公司KL2702模塊;用臺達(dá)公司DVP04AD-S模擬量輸入模塊替換德國倍福公司KL9150模塊;

  (2)采用線圈電壓24VDC的外接觸點(diǎn)型繼電器來配合臺達(dá)公司DVP08SN11N模塊實(shí)現(xiàn)對318VAC信號頻繁通斷的控制;

  (3)在電氣線路中設(shè)置0.25A保險來保護(hù)鎮(zhèn)流器。

  通過采用臺達(dá)公司PLC系統(tǒng)及加裝外部觸點(diǎn)型繼電器和設(shè)置保險等手段,我們完成了對老煉機(jī)電氣部分的國產(chǎn)化改造。

  改造后原理圖如圖2所示。

 

圖2 老練機(jī)燈管檢測電路改造后原理圖

 

  我們用一周的時間完成了對老練機(jī)的改造,經(jīng)過一年來的生產(chǎn)檢驗,老練機(jī)沒有再出現(xiàn)模塊燒壞和鎮(zhèn)流器燒壞現(xiàn)象,運(yùn)行穩(wěn)定可靠,維護(hù)簡便,維修容易,維修成本極低,且從根本上杜絕了模塊和鎮(zhèn)流器的消耗問題。改造方案取得了良好效果,大大減少了停機(jī)時間,開機(jī)率大幅度的提高,節(jié)約了備品備件,為節(jié)能燈全自動化的生產(chǎn)線的連續(xù)化大生產(chǎn)打下了堅實(shí)基礎(chǔ)。

  4經(jīng)濟(jì)、社會效益分析

  (1)經(jīng)濟(jì)效益分析

  改造所需費(fèi)用:DVP14SS211R模塊470元,DVPPF01-S模塊950元,DVP08SN11N模塊180元×4,DVP08SN11R模塊240元×5,DVP04AD-S模塊570元×2, 合計4480元.

  按德國倍福KL2702模塊1650元/個、每月按損壞4個計算,每年損壞48個,共計消耗資金1650×48=79200元/年;進(jìn)口鎮(zhèn)流器400元/個, 每月按損壞3個計算,每年損壞36個,共計消耗400×36=14400元/年。

  生產(chǎn)線共有兩臺老煉機(jī),僅進(jìn)口KL2702模塊和進(jìn)口鎮(zhèn)流器消耗一項,每年就可節(jié)約資金79200×2+14400×2=111600元。

  從上述分析可以看出,利用4480元的一次性微小投入,換來每年111600元的費(fèi)用節(jié)約,經(jīng)濟(jì)效益是非??捎^的。

  (2)社會效益分析

  本次改造是我公司利用現(xiàn)有技術(shù)人員對進(jìn)口設(shè)備進(jìn)行的又一次國產(chǎn)化改造,它不但解決了節(jié)能燈生產(chǎn)線老煉機(jī)電氣部分模塊及鎮(zhèn)流器容易損壞的問題,而且改造實(shí)施后,大大減少了老煉機(jī)的故障率,有效提高了開機(jī)時間,并且從一定程度上預(yù)防了含汞燈管破碎,從而降低了空氣中汞蒸汽含量對環(huán)境的污染,保護(hù)了社會環(huán)境和員工的身體健康。

  從上述分析可以看出,對老煉機(jī)電氣部分的國產(chǎn)化改造是我們完全依靠自身力量對進(jìn)口機(jī)設(shè)備的一次革新改造,它的改造成功不但克服了進(jìn)口設(shè)備的設(shè)計缺陷,而且為我們帶來了極大的經(jīng)濟(jì)與社會效益。

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