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傳感器

PLC ;在程控鋸切機中的應用

2025China.cn   2009年12月18日

  鋸切機是甘肅豐收機械廠LGJ32型冷彎成型機組中的重要設備,其功能是保證冷軋機連續(xù)軋制型材或焊管的情況下,將型材切割成要求的長度,且保證具有規(guī)定的定尺精度。目前,我國型材、焊管及不銹鋼管等生產廠家,大多采用繼電器邏輯控制的機械式劇切機,接線復雜,聯(lián)鎖繁復,故障率高。為此,采用SM?/FONT>24R型可編程序控制器(PC)取代了原繼電邏輯控制。經運行證明:該系統(tǒng)可靠平穩(wěn)、自動化程度高、故障率低,并提高了定尺精度,取得了明顯的經濟效益。

  1.系統(tǒng)控制原理 程控鋸切機工作過程為:當運行中的鋼管或型材端部接觸到翻板下的微動開關時,PC發(fā)出命令(信號),鋸車起動,并運行至規(guī)定距離,靠近一接近開關,發(fā)出鉗口夾緊命令,夾緊型材后,鋸切氣缸下落進行鋸切,鋸切完畢,抬鋸,鉗口松開,經PC內延時后,鋸車返回原位,等待下一次循環(huán)。

  控88制系統(tǒng)及程序編制 SM?/FONT>24R型PC所有輸入點均具有軟件濾波功能,編程語言采用梯形圖和級式語言兩者兼用,程序存放采用Flash ROM,無需后備電池;有完整的口令保護功能,使用戶程序不受非法訪問。(1) 控制線路 整個控制回路分手動、自動控制方式。手動運行時,各功能按鈕直接控制對應的執(zhí)行元件棗電磁閥和接觸器等。自動運行時,由PC程序進行全過程控制。根據系統(tǒng)要求:輸入點數12點,輸出點數6點,見附表,因輸出負載全為交流電感性負載,所以選用24點(SM?/FONT>24R型有14點輸入、10點輸出)繼電器輸出型PC。由于該控制系統(tǒng)為頻繁接通和斷開工作方式,故留有備用定義號,以便系統(tǒng)配置及輸入輸出單元出現(xiàn)故障時更換。(2) 程序設計 編程語言采用級式語言,見附圖,其優(yōu)點是依工藝要求一級一級進行,使編程變得簡單、且運行速度加快,實現(xiàn)了高速化。
本系統(tǒng)程序由八級組成,級號為“SG”,在輸出點的控制上使用了“SET”和“RESET”指令,使控制邏輯簡單明了,其執(zhí)行過程為:

S0000→S001→S002→S003→S004→S005→S006→S007→S0000

輸入,輸出定義:

輸入定義號

輸出定義號

I0

鋸車返回限位
(可作為普通輸入點)

I6

定尺開關

Q0

鉗口夾緊松開

I1

使鉗口夾緊

I7

超限報警

Q1

鋸片抬、落

I2

鉗口夾緊到位

I10

軋機開

Q2

鋸車返回

I3

鋸片下落到位

I11

鋸片開

Q3

鋸車向前

I4

鋸片上抬到位

I12

鋸車電機開

Q4

允許自動運行

I5

鉗口松開到位

I13

液壓電機開

Q5

超限報警


(轉載)

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