1月25日,從蘭州石化公司傳來喜訊:該公司30萬噸全密度聚乙烯裝置,在1月18日成功轉(zhuǎn)產(chǎn)低密度聚乙烯牌號產(chǎn)品后,21日生產(chǎn)負荷即達到每小時44噸,超出設計6.5噸。目前,該裝置保持了平穩(wěn)的生產(chǎn)態(tài)勢。距離該裝置化工投料試車一次成功只有短短三個月,創(chuàng)出如此佳績,居國內(nèi)同類裝置前列。
這套國內(nèi)同類單線生產(chǎn)能力最大的裝置,是蘭州石化70萬噸乙烯改擴建工程的主體化工裝置之一。裝置具有操作彈性大、流程短等特點,可生產(chǎn)牌號眾多的產(chǎn)品,廣泛用于不同行業(yè)、滿足不同需求;同時產(chǎn)品質(zhì)量、性能優(yōu)異,易于用戶加工使用。
2006年10月14日,裝置實現(xiàn)化工投料試車一次成功。2007年1月14日,裝置生產(chǎn)高密度聚乙烯牌號產(chǎn)品達到設計負荷;1月18日,一次轉(zhuǎn)產(chǎn)低密度聚乙烯牌號產(chǎn)品獲得成功,在達到設計負荷的基礎上,21日超出設計負荷。在確保生產(chǎn)平穩(wěn)的同時,產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提高。
員工在駕馭這套引進美國聯(lián)碳公司專利技術(shù)、具有國際先進水平的新裝置時,采用邊開車、邊摸索、邊完善的方法,確保了裝置安穩(wěn)生產(chǎn)。裝置開車不久,催化劑注入管線出現(xiàn)故障,影響了催化劑正常注入以及活性的發(fā)揮。技術(shù)人員通過查找資料、研究探討、認真摸索,最終從設計找到了問題癥結(jié),通過及時整改,恢復了系統(tǒng)穩(wěn)定;經(jīng)過對粉料振動篩篩孔的改造,裝置消除了生產(chǎn)瓶頸;冷凝態(tài)操作”是一種先進的操作方法,由于用“冷凝態(tài)操作”法生產(chǎn)高密度聚乙烯沒有現(xiàn)成經(jīng)驗借鑒,員工經(jīng)不斷摸索,通過搜集大量的操作數(shù)據(jù),在分析物料特性、掌握反應規(guī)律的基礎上,技術(shù)人員科學制定冷劑加入量配比,消除反應器分布板堵塞等制約因素,從而完全掌握了此方法,為裝置快速轉(zhuǎn)產(chǎn)高密度聚乙烯并形成高負荷奠定了基礎。
在強化保運能力方面,裝置不斷強化員工培訓,編寫下發(fā)操作要點,技術(shù)和管理人員靠前指揮掌握第一手生產(chǎn)數(shù)據(jù),員工緊密配合、精心操作,確保了裝置生產(chǎn)受控。據(jù)悉,目前雖然裝置生產(chǎn)負荷較高,但運行平穩(wěn)。
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