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基于三菱卷取專用矢量變頻A740-A1的凹印機張力控制系統(tǒng)

2025China.cn   2015年02月11日

  摘要:在卷材的印刷過程中,要求控制的張力主要有放卷張力、進料張力、出料張力、收卷張力。這就是通常講的4段張力,一般卷料在印刷色組間的張力控制由版遞增來實現(xiàn)。在無軸系統(tǒng)中也有用各色組驅(qū)動電機的速度差來實現(xiàn)。

  一、凹印機簡介:凹版印刷因其印刷工藝的印版特征而得名,以其精美的印刷質(zhì)量在軟包裝行業(yè)中占領(lǐng)了重要的位置。凹印機一般由放卷裝置、進料牽引、主機牽引、出料牽引、收卷裝置組成,其標(biāo)準(zhǔn)配置是常見的七電機系統(tǒng)。(含收卷、放卷的自動換卷)。卷材印刷時,需要一定的張力將材料張緊進入印刷單元,并在啟動、運行、換卷、停車等過程中保證張力穩(wěn)定,才能保證各種顏色套印準(zhǔn)確,圖案精美。因此講張力控制是凹版印刷機械驅(qū)動控制的技術(shù)核心,若張力控制穩(wěn)定,張力波動小,機器的套印精度及印刷速度就高。
  
  二、張力控制系統(tǒng)的構(gòu)成及現(xiàn)狀:(傳統(tǒng)方案)
  在卷材的印刷過程中,要求控制的張力主要有放卷張力、進料張力、出料張力、收卷張力。這就是通常講的4段張力,一般卷料在印刷色組間的張力控制由版遞增來實現(xiàn)。在無軸系統(tǒng)中也有用各色組驅(qū)動電機的速度差來實現(xiàn)。
  張力控制系統(tǒng)一般有檢測、運算控制和驅(qū)動裝置組成。
  檢測部分一般由張力傳感器或浮動輥組成,近年來由于浮動輥在卷料換卷過程中對材料的張力吸收較好,所以業(yè)內(nèi)的同行大都是使用浮動輥檢測。
  運算控制一般由 PLC、工控機或DSP來完成。近年來由于PLC的大量普及,性能價格比好,運算速度逐年提高,所以大部分采用PLC來做張力控制。一般將浮輥信號經(jīng)AD轉(zhuǎn)換后直接進入PLC,由PLC進行卷徑計算、恒線速度控制、和各段張力的PID運算,并將結(jié)果通過模擬量DA的方式傳給矢量變頻器。
  變頻器在整個控制系統(tǒng)中即作為驅(qū)動執(zhí)行機構(gòu)又作為張力的調(diào)整裝置。因此對變頻的調(diào)速范圍和精度、轉(zhuǎn)矩精度、動態(tài)響應(yīng)特性等等關(guān)鍵技術(shù)都有比較高的要求。
  
  三.傳統(tǒng)方案的局限和我們的改革思路。
  由于傳統(tǒng)的系統(tǒng)張力控制是通過一臺PLC來完成,隨著印刷速度的增加(從100多米到300米/分鐘),卷徑比的增加(有600mm增加到1500mm),印刷色組的增加(原來的6色加到13色)和輔助控制點數(shù)的增加(壓輥、風(fēng)機、油墨粘度控制等等),對于循環(huán)掃描方式運算的PLC的CPU來講,有點不堪重任,就算將一些輔助控制移到另一臺PLC來完成,但實際的4段張力所需的運算時間用較先進的PLC(例如三菱的FX-3U或SIEMENS 的S7-300 )都要有近20ms的掃描周期。
  所以我們嘗試改革傳統(tǒng)張力的單CPU結(jié)構(gòu),引入多CPU的獨立算法來計算各段張力并直接控制驅(qū)動變頻來調(diào)節(jié)張力,即按控制功能的種類或需要每個CPU各司其職,以提高重要環(huán)節(jié)的處理性能。正好三菱推出自帶卷取功能的矢量變頻A740-A1,我們在研究了三菱的資料后,覺得引入該卷取變頻不失為一個值得去試驗的好方案。
  
  四.三菱卷取專用變頻的功能和特點
  1.內(nèi)部自帶浮輥專用PID軟件,可以直接接受浮輥電位器信號。
 ?、?浮輥PID可以按偏移量分段設(shè)定P I參數(shù)。
 ?、?浮輥控制的輸出量可以和主速度做比例補償。
  ③ 具有斷料報警功能。
  2.卷徑計算功能
  ① 直接可以計算卷徑  D=V/πnZ  (V線速度,n轉(zhuǎn)速,Z速比)
 ?、?初始卷徑的多種計算方法或直接設(shè)定。
  ③ 啟動時的P和I 可單獨調(diào)整。
  ④ 速度增益可隨卷徑變化而分段設(shè)定自動切換。
  ⑤ 自動產(chǎn)生用于錐度控制的張力設(shè)定信號輸出。
  ⑥ 收/放卷長度的檢測和控制輸出 。
 ?、?STALL 失速控制
 ?、?加減速慣性補償
 ?、?機械損耗補償
 ?、?再生回避功能
  五.  新方案的實現(xiàn)和系統(tǒng)構(gòu)成:
  系統(tǒng)由七臺電機傳動控制,分別為兩個收卷(A740 -7.5K-A1)、兩個放卷(A740 -7.5K-A1)、主機(A740-22K-CHT)和收、放卷牽引(A740 -3.7K-A1 )構(gòu)成,其中收卷、放卷和收、放卷牽引的浮輥信號分別直接接到各自的變頻,由各自變頻內(nèi)置的浮輥運算模塊分別并行運算控制。如圖所示:

  控制系統(tǒng)特點:
  ⑴  由于各變頻都帶卷徑計算和補償功能,所以我們使各變頻按照線速度同步要求運轉(zhuǎn),版周長的變化和收放卷的直徑變化都預(yù)先得到補償控制。
 ?、?nbsp; 由于整個系統(tǒng)預(yù)先已做到線速度同步,使得浮輥僅用于張力波動引起的速度補償控制,實測浮動輥的調(diào)整量只有0.1-0.3HZ,即位置波動小。且由于是多CPU的獨立計算,使得系統(tǒng)的響應(yīng)明顯加快,在250米/分鐘高速不停機接料時張力波動非常小。據(jù)初步測算,系統(tǒng)的響應(yīng)時間可以比單CPU方式的PLC提高10-20倍,大約在1-2ms 。
 ?、?nbsp; 由于可以通過參數(shù)預(yù)置初始卷徑,所以根據(jù)當(dāng)前的實際線速度和預(yù)置卷徑來控制預(yù)驅(qū)動速度。實測預(yù)驅(qū)動變頻的線速度和舊軸線速度相當(dāng)吻合,接料張力波動較小。
 ?、?由于A740-A1都自帶485通訊接口,F(xiàn)X3U和A740之間有專用的通訊指令,所以整個系統(tǒng)采用485通訊設(shè)定修改參數(shù), 且編程相當(dāng)方便
  
  六. 未來展望
  經(jīng)過我們現(xiàn)場的實際應(yīng)用和調(diào)試,證明用三菱的卷取專用變頻來構(gòu)成   的印刷機標(biāo)準(zhǔn)七電機的張力控制系統(tǒng)具有以下優(yōu)點:
  1.采用多CPU的并行算法,使系統(tǒng)的響應(yīng)時間大幅度提高,且張力控制精度也明顯提高,換料工作可靠。
  2.由于浮輥信號直接進入變頻,PLC和變頻全部用通訊方式連接,所以系統(tǒng)的AD/DA模塊可以盡量少用,既縮短了處理時間又節(jié)省了成本。
  3.三菱的卷取專用變頻只是在軟件上加入卷取模塊,沒有增加其它費用,所以如果算上減少的AD/DA 模塊,整個系統(tǒng)的性價比反而提高,有一定的實用價值。
  4.由于我們的客戶在價格上控制成本,所以我們在系統(tǒng)設(shè)計時比較精算成本,如果要進一步提高性能來講,由于三菱的A740可以配CC-Link通訊卡,來提高通訊的可靠性。在有些高速同步運行的印刷機中,也可選配SSCNET-III(伺服系統(tǒng)控制網(wǎng)絡(luò))的專用附件,作為伺服產(chǎn)品使用,使得A740-A1在印刷機的無軸控制中得以發(fā)揮她的卓越性能。這也是我們廠今后的發(fā)展目標(biāo)。

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