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運(yùn)動(dòng)控制

普傳PI9000系列變頻器在化工廠吊籃式離心機(jī)的節(jié)能應(yīng)用

2025China.cn   2015年01月28日

  概述:吊籃式離心機(jī)是一種上懸式、重力卸料、自動(dòng)控制、連續(xù)循環(huán)工作的過濾離心機(jī)。它的工作原理:電機(jī)驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)鼓旋轉(zhuǎn),在進(jìn)料低轉(zhuǎn)速狀態(tài),物料從轉(zhuǎn)鼓上部加入,均勻分布到轉(zhuǎn)鼓壁,進(jìn)料達(dá)到預(yù)定容積后停止進(jìn)料,升至高速進(jìn)行分離。

  進(jìn)料和高速分離過程中,在離心力作用下,液體穿過濾網(wǎng)和轉(zhuǎn)鼓壁的濾孔排出轉(zhuǎn)鼓,再經(jīng)排液管排出離心機(jī)外,固體截留在轉(zhuǎn)鼓內(nèi)。高速分離結(jié)束,轉(zhuǎn)速降至至卸料低轉(zhuǎn)速或停止?fàn)顟B(tài),自動(dòng)提升料罩,固相物在重力作用下,脫落排出轉(zhuǎn)鼓,從機(jī)殼底部排出,然后自動(dòng)清洗濾網(wǎng),開始下一個(gè)循環(huán)。該設(shè)備現(xiàn)已廣泛應(yīng)用于輕工、化工、化肥、食品、制藥等行業(yè)。

 

 

  一、改造前設(shè)備情況

  該廠主要從事磷化工產(chǎn)品的生產(chǎn),主導(dǎo)產(chǎn)品為飼料級(jí)磷酸氫鈣—磷酸鹽。就目前行業(yè)生產(chǎn)工藝,生產(chǎn)半成品(未烘干的磷酸氫鈣)所用的固液分離裝置種類比較多,有自動(dòng)化程度比較高的平板式自動(dòng)刮刀下部卸料離心機(jī)、陶瓷真空過濾機(jī)、吊籃式離心機(jī)等等。

 

 

  該現(xiàn)場(chǎng)使用的吊籃式離心機(jī)共 38臺(tái),用于磷酸氫鈣(簡(jiǎn)稱氫鈣)的半成品脫水,設(shè)備使用時(shí)間已 7年有余。每臺(tái)離心機(jī)配備一臺(tái) Y系列的 6/8極雙速電機(jī)(型號(hào)YD200L2-8/6,380V/20KW)作為動(dòng)力源來驅(qū)動(dòng)離心機(jī)的旋轉(zhuǎn),該裝置經(jīng)過長(zhǎng)期大量的使用發(fā)現(xiàn)存在以下缺點(diǎn):

  1、設(shè)備啟動(dòng)頻繁對(duì)電網(wǎng)沖擊比較大(380V/20KW的電機(jī)工頻起動(dòng)時(shí)電流達(dá)到 5-7倍額定電流,即110A-160A之間)、對(duì)整個(gè)電網(wǎng)內(nèi)的電氣設(shè)備造成一定影響。如,照明燈具忽明忽暗、設(shè)備電力系統(tǒng)內(nèi)精密儀器的測(cè)試精度受到干擾影響設(shè)備使用壽命等。當(dāng)然,該情況也可以通過加大變壓器容量來解決,但更換變壓器成本投入比較大。

  2、電控系統(tǒng)線路復(fù)雜、控制柜體積龐大、維修工作量大而且維修頻繁,維護(hù)費(fèi)用較高。其中,作為起動(dòng)和高低速切換的交流接觸器,由于頻繁切換而容易損壞,每臺(tái)離心機(jī)平均每月要更換接觸器一到二只。并且過快的啟動(dòng)加速度和低、高速切換使得離機(jī)心甩塊也容易損壞,整個(gè)設(shè)備的電氣與機(jī)械維護(hù)成本都比較高。

  3、雙速電動(dòng)機(jī)本身就易損壞。高低速對(duì)應(yīng)不同的電機(jī)繞組,加速過載很容易損壞電機(jī),平均雙速電機(jī)壽命只有7-8個(gè)月左右。

  4、生產(chǎn)工藝存在缺陷。雙速電動(dòng)機(jī)高、低轉(zhuǎn)速為固定,而物料的結(jié)晶情況卻不是一成不變的,針對(duì)不同結(jié)晶情況需要有不同的分離速度,因此現(xiàn)實(shí)分離的效果并不是很好。鑒于存在上述缺陷,決定對(duì)該現(xiàn)場(chǎng) 38臺(tái)離心機(jī)進(jìn)行變頻改造。

 

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  二、變頻改造方案

  1、更換電機(jī)。將原有雙速電機(jī)(YD200L2-8/6/20KW)改為普通異步電機(jī)(Y200L2-4/22KW)。

  2、采用變頻控制柜。取消原有的雙接觸器控制柜,采用普傳 PI9000系列變頻器進(jìn)行離心機(jī)控制,依照工藝要求設(shè)置好相應(yīng)參數(shù)。當(dāng)需要使用離心機(jī)時(shí),合上離心機(jī)電源QF1,低速運(yùn)行合上開關(guān)SB1,當(dāng)完成布料要切換到高速時(shí)合上開關(guān)SB2。需要停機(jī)時(shí)先關(guān)低速 SB1再關(guān)高速SB2。

 

 

 

  變頻器接線如圖(附圖一、圖二)。

 

圖一

 

圖二

  3、將各個(gè)離心機(jī)變頻器的直流母線并聯(lián)起來(即,共直流母線),以解決變頻器運(yùn)行當(dāng)中會(huì)出現(xiàn)的再生能耗問題。將所有的變頻器面板打開,將變頻器的直流母線(P +極)(N -級(jí))用與母線銅排相同截面的導(dǎo)線引出來,再經(jīng)過斷路器將對(duì)應(yīng)的電極用導(dǎo)線并聯(lián)起來,如圖所示(附圖三)。

 

圖三

 

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  三、改造后的效果:

  1、電動(dòng)機(jī)方面。換成普通異步電動(dòng)機(jī)后,檢修安裝不需要核實(shí)雙速電機(jī)的線圈在相同相位下是否存在高、低速不同轉(zhuǎn)向問題(原先碰到過低速時(shí)電機(jī)正轉(zhuǎn),切到高速時(shí)電動(dòng)機(jī)反轉(zhuǎn),而導(dǎo)致電機(jī)損壞及控制設(shè)備損壞),安裝和維護(hù)更簡(jiǎn)便,電機(jī)的使用壽命也長(zhǎng),至少壽命都在 3年以上,可以節(jié)省大量維護(hù)成本。

  2、采用變頻器后,設(shè)備起動(dòng)和高、低速切換時(shí)的電機(jī)電流大大減小。減少了對(duì)電網(wǎng)的沖擊,減少了對(duì)電網(wǎng)內(nèi)其他設(shè)備的使用影響,電網(wǎng)的穩(wěn)定性和安全性得到提高。

  3、采用變頻器后,離心機(jī)起動(dòng)和高、低速切換時(shí)的機(jī)械沖擊大大減小,最明顯的不用再頻繁更換離心機(jī)甩塊,降低了維修費(fèi)用,延長(zhǎng)了離心機(jī)的使用壽命。

  (舉例,原電控柜的年修費(fèi)用:按 38臺(tái)離心機(jī)每月更換一只接觸器,一只接觸器大約220元。則,38×12×220=10,0320.00元,約十萬元。采用變頻器后的年修費(fèi)用預(yù)計(jì)為 3.5萬元,年節(jié)省維修費(fèi)約 6.5萬元。)

  4、改善了生產(chǎn)工藝。采用變頻器后可以根據(jù)原料結(jié)晶情況調(diào)整離心機(jī)的轉(zhuǎn)速,使分離效果達(dá)到最佳,而且速度調(diào)整也很方便。

  5、節(jié)能降耗效果明顯,帶來一定的經(jīng)濟(jì)效益。一是多臺(tái)變頻器采取共直流母線方式,當(dāng)其中某臺(tái)變頻器處于減速狀態(tài)而產(chǎn)生再生能量時(shí),處于加速過程中的變頻器便會(huì)吸收此能量來做功,二是高速運(yùn)行時(shí)變頻系統(tǒng)的效率相對(duì)于雙速電動(dòng)機(jī)要高一些,變相也是一種節(jié)能。

  (舉例,改造前離心機(jī)平均耗電量為 380kW.h/天,改造后為 197.6 kW.h/天。節(jié)電182.4kW.h/天。38臺(tái)離心機(jī)一年按工作 330天節(jié)電約:330×38×182.4 =2287296kw.h/年。平均電價(jià)按 0.6元折算:2287296×0.6=137,2377.60元。)

 

 

  小結(jié)

  吊籃離心機(jī)的變頻改造,安裝操作簡(jiǎn)便、運(yùn)行穩(wěn)定可靠、節(jié)電、綜合效益顯著。并且普傳變頻器廠家根據(jù)使用現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境情況,可以定制高防護(hù)等級(jí)控制柜,變頻器自身也增加了強(qiáng)化防護(hù)處理,可有效延長(zhǎng)變頻器在該使用場(chǎng)合的使用壽命。直流母線在出廠時(shí)也引出到接線端子,方便了客戶現(xiàn)場(chǎng)接線,有效降低了客戶使用成本。該現(xiàn)場(chǎng)離心機(jī)的變頻改造非常成功,可以在行業(yè)內(nèi)普及推廣。

 

 

 

 

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