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DCS

小型熱電廠DCS控制系統(tǒng)的應(yīng)用與改進(jìn)

2025China.cn   2014年03月18日

  分散控制系統(tǒng)(DCS)是計(jì)算機(jī)、自動(dòng)控制技術(shù)及網(wǎng)絡(luò)通訊技術(shù)的綜合產(chǎn)物。它基于控制分散、危險(xiǎn)分散、操作和管理集中的設(shè)計(jì)思想,采用多層分級(jí)、合作自治的結(jié)構(gòu)形式,適應(yīng)了現(xiàn)代化生產(chǎn)和企業(yè)管理的要求。

  由于DCS融人了最新的現(xiàn)場總線、嵌人式軟件、先進(jìn)控制、報(bào)表技術(shù)、CRT以及網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等,使得其能夠整體解決小至一臺(tái)大型設(shè)備(鍋爐)、大至一個(gè)現(xiàn)代化工廠整個(gè)生產(chǎn)過程的全方位控制,并為工廠全程信息化管理提供基礎(chǔ)平臺(tái)。

  隨著我國生產(chǎn)力的不斷發(fā)展以及我國在生產(chǎn)過程自動(dòng)化方面科技水平的不斷提高CONTROLENGINEERINGChina版權(quán)所有,目前我國新建的火電廠普遍都采用了DCS控制系統(tǒng),以前采用常規(guī)控制的火力發(fā)電廠也基本進(jìn)行了DCS改造。隨著DCS控制系統(tǒng)的不斷發(fā)展,性能不斷提高價(jià)格逐年下降,DCS控制系統(tǒng)的應(yīng)用范圍將越來越廣。

  DCS也逐步開始在小型電廠廣泛應(yīng)用。在我國,小型火力發(fā)電廠基本上為供熱機(jī)組,主要用于冶金、石化、化工、紡織等行業(yè)大型企業(yè)的自備電廠及城市供熱,大部分屬于電力系統(tǒng)外的電廠。典型的主設(shè)備選型多為循環(huán)流化床鍋爐配抽汽式汽輪發(fā)電機(jī)組,一般為二爐一機(jī)或三爐二機(jī),熱力系統(tǒng)為母管制。保定石油化工廠熱電站即為典型的企業(yè)自備熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組。其DCS系統(tǒng)的應(yīng)用和改進(jìn),可為我國為數(shù)眾多的小型電力企業(yè)同行提供一些思路和借鑒。

  1 DCS系統(tǒng)的應(yīng)用

  1.1DCS系統(tǒng)組成

  該廠2003年應(yīng)用北京和利時(shí)自動(dòng)化工程有限公司研制的HS2000分散控制系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)改造,該系統(tǒng)包括DAS和MCS兩部分,其中DAS用于運(yùn)行參數(shù)實(shí)H寸監(jiān)測,MCS用于模擬量控制。HS2000系統(tǒng)的節(jié)點(diǎn)從功能上分成操作員站、工程師站和現(xiàn)場控制站三種類型。這些節(jié)點(diǎn)通過系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)連接在一起,所有節(jié)點(diǎn)之問的數(shù)據(jù)和信息傳遞都南系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)完成。

  操作員站由可靠性高的工業(yè)微機(jī)配以外設(shè)組成,站上運(yùn)行的軟件是HS2000系統(tǒng)專用的實(shí)時(shí)監(jiān)控軟件。功能有:圖形顯示與會(huì)話、報(bào)警顯示與管理、報(bào)表打印、系統(tǒng)庫管理、歷史庫管理、追憶庫管理等。

  工程師站和操作員站使用同一臺(tái)微機(jī),該站配以HS2000組態(tài)軟件包,供用戶實(shí)現(xiàn)應(yīng)用系統(tǒng)的組態(tài)現(xiàn)場控制站是DCS系統(tǒng)完成現(xiàn)場測拉的重要站點(diǎn)。HS2000系統(tǒng)的現(xiàn)場控制站由主控模塊、智能I/O模塊、電源模塊和專用機(jī)柜四部分組成。該站主要完成兩項(xiàng)功能:信號(hào)的轉(zhuǎn)換與處理和控制運(yùn)算。

  1.2鍋爐系統(tǒng)控制方案

  1.2.1改造原則

  根據(jù)實(shí)際情況,該廠于2003年首先對兩臺(tái)35t/h中溫中壓鏈條鍋爐進(jìn)行DCS改造,在采用DCS控制后還保留了鍋爐的緊急停止及重要輔機(jī)的硬手操,汽輪機(jī)暫時(shí)保留PLC控制,輔助車問仍由常規(guī)儀表控制。

  1.2.2鍋爐運(yùn)行控制任務(wù)

 ?、僮詣?dòng)檢測:用檢測元件和顯示儀表,對鍋爐的熱工參數(shù)(壓力、溫度、流量等)進(jìn)行連續(xù)測量和顯示,并為自動(dòng)調(diào)節(jié)和安全保護(hù)提供檢測信號(hào)。

 ?、谧詣?dòng)調(diào)節(jié):對鍋爐運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行自動(dòng)調(diào)整,以適應(yīng)外界負(fù)荷和工質(zhì)參數(shù)的要求,并使鍋爐保持在較經(jīng)濟(jì)的工況下運(yùn)行。

 ?、鄢绦蚩刂疲菏瑰仩t的啟、停及運(yùn)行等一系列操作實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化。如系統(tǒng)啟動(dòng)按照引風(fēng)機(jī)、鼓風(fēng)機(jī)、爐排的啟動(dòng)順序進(jìn)行。

 ?、鼙Wo(hù)連鎖:系統(tǒng)必須具有超壓、水位過高、水位過低聲光報(bào)警以及超壓停爐和水位過低停爐熱工聯(lián)鎖保護(hù)等功能。電氣聯(lián)鎖保護(hù)是為防止設(shè)備在啟、停過程中由于操作錯(cuò)誤而造成事故。

  1.2.3控制參數(shù)

  根據(jù)鍋爐實(shí)際使用需要,確定了10個(gè)調(diào)節(jié)攢,分別是:①除氧水位;②除氧壓力;③主汽減壓;④分汽缸出口穩(wěn)壓;⑤爐膛負(fù)壓;⑥主汽溫度;⑦汽包水位;⑧爐排轉(zhuǎn)速;⑨鼓風(fēng)轉(zhuǎn)速;④給煤機(jī)轉(zhuǎn)速(控制煤層厚度)等。其中汽包水位、主汽溫度是鍋爐系統(tǒng)控制的重點(diǎn),燃燒自動(dòng)則是鍋爐系統(tǒng)控制的難點(diǎn)。

  1.2.4常規(guī)控制回路

  除氧水位、除氧壓力、除氧氣減壓、分汽缸出口穩(wěn)壓、爐膛負(fù)壓等是常規(guī)的單回路調(diào)節(jié)。主汽溫度、汽包水位多采用單回路前饋或串級(jí)加前饋(:=三沖量)組成。常規(guī)回路及P、I、D參數(shù)調(diào)節(jié)參見表1。

  1.2.5燃燒系統(tǒng)的控制

  鍋爐參數(shù)中,主汽壓力(或過熱蒸汽壓力)是衡量蒸汽量與外界負(fù)荷兩者是否適應(yīng)的指標(biāo)。引起主汽壓力變動(dòng)的擾動(dòng)來源有兩個(gè):一是燃料量的擾動(dòng),為基本擾動(dòng);——是用汽量的擾動(dòng)。為負(fù)荷擾動(dòng)?;緮_動(dòng)可以通過自身的閉環(huán)來克服,負(fù)荷擾動(dòng)則不易做到。負(fù)荷變化時(shí)母管壓力出現(xiàn)瞬時(shí)改變,而調(diào)節(jié)通道的遲延較大,對象擾動(dòng)通道與調(diào)節(jié)通道的動(dòng)態(tài)甚為懸殊。

  調(diào)節(jié)很不利。根據(jù)司爐工經(jīng)驗(yàn),煤從進(jìn)入爐膛到完全燃燒需要20min以上

  。常規(guī)的P、I、D調(diào)節(jié)跟隨性較差,無法完成這樣一個(gè)大滯后系統(tǒng)的自動(dòng)調(diào)節(jié)。采用基于模糊理論的專家系統(tǒng)[l],可較好地實(shí)現(xiàn)對鍋爐燃燒系統(tǒng)的自動(dòng)控制。表2是基于專家系統(tǒng)的控制參數(shù)規(guī)則表。其中P論域表示模糊控制中鍋爐壓力的論域,AP論域表示兩個(gè)運(yùn)行周期鍋爐壓力變化差的論域。

  燃燒周期的自動(dòng)調(diào)整,加快了負(fù)荷大幅變化時(shí)燃燒控制的響應(yīng)速度。煤質(zhì)或爐況的不同對調(diào)節(jié)效果有一定的影響。由于隸屬度函數(shù)的曲線均相互交錯(cuò)重疊,岡此模糊控制算法對于參數(shù)變化的適應(yīng)性具有較強(qiáng)的魯棒性。實(shí)際運(yùn)行驗(yàn)證了這一特點(diǎn)。

  1.2.6閥門的調(diào)節(jié)與限幅

  規(guī)則表參數(shù)中閥門變化值對應(yīng)于每個(gè)燃燒周期爐排轉(zhuǎn)速的變化鰱。爐排轉(zhuǎn)速控制給煤量,是保證鍋爐經(jīng)濟(jì)、安全運(yùn)行的重要控制對象。根據(jù)操作工的經(jīng)驗(yàn),在一定的爐況和煤質(zhì)條件下.爐排轉(zhuǎn)速達(dá)到一定限額厲將不再對汽包壓力起決定作用。

  此必須對爐排轉(zhuǎn)速設(shè)置合理的上限以防燃燒不充分。污染環(huán)境。鼓風(fēng)轉(zhuǎn)速與爐排轉(zhuǎn)速之問應(yīng)根據(jù)一定的風(fēng)煤比互相協(xié)調(diào),保證燃燒的經(jīng)濟(jì)性。這個(gè)比例與具體的煤質(zhì)、爐況、變頻器轉(zhuǎn)速相關(guān),在運(yùn)行中需根據(jù)現(xiàn)場情況及時(shí)調(diào)整。

  引風(fēng)轉(zhuǎn)速與鼓風(fēng)轉(zhuǎn)速應(yīng)互相適應(yīng),將爐膛負(fù)壓維持在一定范同內(nèi),保證燃燒的安全性。燃燒控制規(guī)則表以及鍋爐各利一參數(shù)的設(shè)置如表2所示。為方便操作CONTROLENGINEERINGChina版權(quán)所有,將爐排轉(zhuǎn)速、鼓風(fēng)轉(zhuǎn)速、引風(fēng)轉(zhuǎn)速限幅、燃燒周期等參數(shù)設(shè)置為操作員權(quán)限,井引至監(jiān)控界面以便司爐工在線修改。

  2 運(yùn)行效果和問題

  2003年DCS改造后,兩套鍋爐系統(tǒng)基本實(shí)現(xiàn)了爐況穩(wěn)定條件下的自動(dòng)控制。通過設(shè)置合適的爐排轉(zhuǎn)速、鼓風(fēng)轉(zhuǎn)速、引風(fēng)轉(zhuǎn)速限幅值,基本保證了煤的充分燃燒,減少了環(huán)境污染.實(shí)現(xiàn)了工況穩(wěn)定時(shí)整個(gè)鍋爐系統(tǒng)的自動(dòng)控制。同時(shí)由于引入燃燒周期的自適應(yīng)調(diào)整’力Ⅱ快了負(fù)荷大幅變化時(shí)的響應(yīng)速度。提高了系統(tǒng)控制的自動(dòng)化程度。

  但在運(yùn)行期問,該廠發(fā)現(xiàn)該鍋爐在負(fù)荷變化較大的工況下,控制過程中存在以下幾個(gè)主要問題:鍋爐汽包液位測量存在較大偏差;燃燒控制系統(tǒng)無法投自動(dòng)。

  3 問題分析與改進(jìn)

  3.1汽包液位控制改進(jìn)

  在鍋爐汽包液位測量中,由于汽包液位系統(tǒng)是一個(gè)沒有自平衡能力的被控對象。當(dāng)供水量突然降低或出口蒸汽流量增大時(shí)。由于此時(shí)鍋爐傳給汽包的熱量不變。致使液體大量汽化。

  造成汽包液位測量結(jié)果偏大;當(dāng)供水量突然增大或出口蒸汽流量減小時(shí),情況相反,也就是我們常說的“汽包虛假液位”。而該鍋爐在汽包液位檢測回路的原設(shè)計(jì)方案中忽視了這個(gè)問題;直接影響了汽包液位控制的平穩(wěn),為此,我們對汽包液位測量結(jié)果引入壓力補(bǔ)償,補(bǔ)償公式如下:

  h=[△P+gH(ρ“-ρ)]/[g(ρ”-ρ‘)]

  式中:h一補(bǔ)償后的汽包液位;△P-變送器測量的差壓值;g-重力;H一汽包高度;ρ-液體參考密度;ρ‘—水的密度;ρ“-蒸汽密度。汽包壓力與ρ‘、ρ”之間的關(guān)系曲線用折線近似后如表3所示。

  在HS2000DCS控制點(diǎn)的組態(tài)中。運(yùn)用RPV點(diǎn)中的表達(dá)式及折線化算法,很容易實(shí)現(xiàn)以上補(bǔ)償關(guān)系。原設(shè)計(jì)所給出的汽包液位三沖量控制方案如圖1所示。

  通過分析發(fā)現(xiàn),調(diào)節(jié)器的輸人為:汽包液位設(shè)定值-汽包液位測量值+主蒸汽流量-給水流量。實(shí)際運(yùn)行中由于各種擾動(dòng)的影響。給水流域和主蒸汽流量幾乎不可能相等。該方案的控制結(jié)果將使汽包液位產(chǎn)生靜差。為此,采用在三沖量基礎(chǔ)上的串級(jí)控制方案。如圖2所示。由于主調(diào)節(jié)器的作用。該方案較好地消除了靜差。

  3.2燃燒控制改進(jìn)

  原設(shè)計(jì)的燃燒控制用于氧含量測量的裝置改用700B氧含量分析儀。把控制方案改為氧含量控制引風(fēng)機(jī)出口擋板,爐膛負(fù)壓控制送風(fēng)機(jī)出口擋板的方案。并使氧含量控制的P、I作用弱一些。經(jīng)過實(shí)際運(yùn)行,燃燒控制系統(tǒng)的滯后時(shí)間相對較小,證明改進(jìn)的控制方案可行。

  3.3功能擴(kuò)展

  轉(zhuǎn)速是汽輪機(jī)運(yùn)行的最主要的參數(shù)之一。對該參數(shù)實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)監(jiān)測。增加了運(yùn)行人員的監(jiān)測手段與途徑,提高了信號(hào)顯示精度控制工程網(wǎng)版權(quán)所有,方便了運(yùn)行人員的監(jiān)盤與操作控制。更重要的是總調(diào)值長可通過局域網(wǎng)監(jiān)測汽機(jī)轉(zhuǎn)速。

  在脫網(wǎng)事故狀態(tài)下仍可監(jiān)測到汽機(jī)轉(zhuǎn)速變化,從而可據(jù)此有效地進(jìn)行事故處理。避免事故的進(jìn)一步擴(kuò)大;給水泵是為鍋爐供水的關(guān)鍵設(shè)備,因此在2004年該廠將原DCS系統(tǒng)進(jìn)行擴(kuò)展。將汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速和三臺(tái)給水泵的變頻調(diào)節(jié)信號(hào)加入到了DCS系統(tǒng)中。

  4 結(jié)論

  綜合效果

  該廠DCS系統(tǒng)自安裝投運(yùn)以來,軟、硬件運(yùn)行基本可靠。經(jīng)過改進(jìn)后達(dá)到了預(yù)期的技術(shù)指標(biāo)。①控制水位精度:±10mm。汽壓:±0.03MPa,汽溫:±5℃。負(fù)壓:±4Pa;②節(jié)能效果顯著。煙氣含氧量和渣含碳量明顯降低。經(jīng)測試提高運(yùn)行效率4%。實(shí)際節(jié)煤5%,一年耗煤量按40000噸計(jì)算,每噸煤按360元人民幣計(jì)算。僅節(jié)煤一項(xiàng)一年可節(jié)約72萬元。

  (2)DCS的進(jìn)一步應(yīng)用目標(biāo)

  ①進(jìn)一步擴(kuò)展DCS系統(tǒng)的功能范圍。實(shí)現(xiàn)一體化;采用先進(jìn)的控制軟件,進(jìn)一步發(fā)揮DCS的效能。為提高電廠管理的自動(dòng)化水平,進(jìn)一步擴(kuò)大DCS的應(yīng)用范圍。實(shí)現(xiàn)所謂的一體化,未來計(jì)劃汽輪機(jī)電液控制系統(tǒng)(DEH和MEH)、發(fā)電機(jī)、主變組和廠用電源系統(tǒng)的控制都將納入DCS。②進(jìn)一步擴(kuò)大DCS物理分散的應(yīng)用。以減少電纜費(fèi)用。③實(shí)現(xiàn)全廠輔助車間的系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)和統(tǒng)一監(jiān)控。減少值班人員。

  (3)DCS在小型火力發(fā)電廠應(yīng)用中存在的問題

 ?、賴a(chǎn)DCS硬件的制造工藝及制造水平離國際水平有較大的差距,硬件的故障率較高;②由于缺乏切實(shí)可行的測試方法和手段。有些DCS性能指標(biāo)無法進(jìn)行考核和驗(yàn)收。許多性能指標(biāo)沒有達(dá)到規(guī)范要求;③由于DCS市場競爭激烈,價(jià)格壓得很低。DCS供應(yīng)商在工程設(shè)計(jì)及應(yīng)用軟件的開發(fā)上不可能有很大的投入。

  在硬件配置上往往并沒有體現(xiàn)DCS的分散控制原則。特別是在小型系統(tǒng)中。這種現(xiàn)象尤為明顯;④工程設(shè)計(jì)及應(yīng)用軟件的開發(fā)水平也不高。先進(jìn)的控制軟件及控制策略不能推廣應(yīng)用。不利于電廠的經(jīng)濟(jì)安全運(yùn)行;⑤國產(chǎn)檢測元件及執(zhí)行機(jī)構(gòu)的可靠性、準(zhǔn)確性往往不能滿足DCS控制系統(tǒng)的要求。加大了系統(tǒng)自動(dòng)調(diào)節(jié)投入的難度。使得DCS的優(yōu)勢不能完全發(fā)揮出來,影響了機(jī)組的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行;⑥由于小機(jī)組的不規(guī)范性。一些輔助設(shè)備都自帶控制系統(tǒng)(箱)。

  較常用的方法是采用硬接線的方式,將這些設(shè)備的控制信號(hào)傳送至DCS并由DCS進(jìn)行控制;各系統(tǒng)之問的聯(lián)接是工程中最麻煩的問題。能否解決這些問題又成了整個(gè)系統(tǒng)能否長期安全運(yùn)行的關(guān)鍵;⑦控制策略一般由DCS廠家制定.1旦DCS廠家往往對生產(chǎn)過程的細(xì)節(jié)并不太了解?;蛘哒f對主設(shè)備的變化不太了解。因而。控制策略往往有些不足。必須在投產(chǎn)后在有經(jīng)驗(yàn)的運(yùn)行人員的幫助下,根據(jù)實(shí)際情況不斷修改才能取得較好的效果。

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