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利用變頻調(diào)速智能控制系統(tǒng)對冷鐓機實行電氣改造

2025China.cn   2010年01月18日

  利用變頻調(diào)速智能控制系統(tǒng)對冷鐓機進行電氣改造,實現(xiàn)冷鐓機在30~120件/min的范圍內(nèi)進行無級調(diào)速,加工零件總數(shù)預(yù)設(shè)置,加工零件數(shù)量動態(tài)顯示,零件加工達到預(yù)設(shè)數(shù)時自動停機,中間停機加工零件數(shù)保持等功能。

  我公司某廠一6臺冷墩機是20世紀(jì)50年代從前蘇聯(lián)進口的設(shè)備,是飛機鉚釘?shù)膶S蒙a(chǎn)設(shè)備。70年代初,曾將電氣控制系統(tǒng)改造為可控硅直流調(diào)速系統(tǒng),至今已服役了30多年,電機整流子嚴重磨損,控制箱元器件老化嚴重,已無法保證加工精度要求。經(jīng)分析,決定采用變頻調(diào)速智能控制系統(tǒng)進行改造。

  一、改造要求

  1.在不改動機床機械傳動系統(tǒng)的情況下改造為無級調(diào)速,調(diào)速范圍為30~120件/min。
  2.變速系統(tǒng)安全可靠,使機床平穩(wěn)連續(xù)變速。
  3.增加數(shù)顯裝置以計量加工件數(shù),裝置具有設(shè)定加工工件總數(shù)、達到設(shè)定值時自動停機、當(dāng)中間需停機續(xù)料或出故障停機后再次開機時連續(xù)計數(shù)的功能。

  二、變頻調(diào)速系統(tǒng)、智能型儀表控制系統(tǒng)簡介

  根據(jù)電氣技術(shù)改造要求,選擇了變頻調(diào)速系統(tǒng)加智能型儀表控制系統(tǒng)。用調(diào)速電位器通過變頻器對變頻電機在0~1500r/min范圍內(nèi)無級調(diào)速;智能型儀表通過NPN接近開關(guān)對加工零件數(shù)量進行采集,再通過內(nèi)部參數(shù)的設(shè)置和操作實現(xiàn)對設(shè)備的控制。
  
  選用ABB公司的ACS401—006—3變頻器,具有運行性能穩(wěn)定,擴展性能強,維護方便等特點。該變頻器電機恒轉(zhuǎn)矩4.0kW;輸入電流11.1A,輸出電流12.8A,過流(峰值)37A;輸入信號:啟動、停止和方向,模擬給定值;輸出信號:模擬輸出(頻率),繼電器輸出1(故障),繼電器輸出2(運行)。
  
  轉(zhuǎn)速的動態(tài)顯示選用DP3—SVA1A專用數(shù)顯表,具有小數(shù)點設(shè)定、比率、量程及零點調(diào)整,DC 12V輔助電源輸出等功能。輸入電源:電流0~20mA,電壓0~10V;采樣速度約2.5次/s;響應(yīng)速度約4.5s;最大顯示9999,自由設(shè)定小數(shù)點;電源為AC 110/220V、50/60Hz。調(diào)速開關(guān)選用2W,1kΩ線繞電位器。
  
  采用智能型可逆預(yù)置數(shù)計數(shù)器與接近開關(guān)配合,以實現(xiàn)零件加工數(shù)量顯示。該計數(shù)器具有以下特點:采用開關(guān)電源,電壓適應(yīng)范圍大,抗干擾能力強;直接顯示實際值,并可設(shè)定顯示有效小數(shù)位數(shù);鍵盤設(shè)定,LCD帶背光源顯示,操作簡單;5種計數(shù)輸入模式,4種輸出模式,自動復(fù)位時間0.01~9.99s可調(diào);使用鍵盤鎖定功能,根據(jù)要求鎖定不需要使用的鍵,防止誤操作。

  三、硬件電路設(shè)計

  變頻器控制采用工廠應(yīng)用宏(Factory)模式,是ABB公司專為工廠無操作盤場合設(shè)計的,它提供了3線I/O配置。

  變頻調(diào)速系統(tǒng)原理圖見圖1。調(diào)速電位器(RP)接至變頻器的外部給定調(diào)節(jié)輸入點(SCR、AI1、AGND),可以使變頻器的輸出頻率在0~50Hz范圍內(nèi)改變,從而實現(xiàn)對變頻電機的無級調(diào)速;將控制柜面板上的數(shù)顯表接至變頻器的輸出頻率點(AGND、A01),在數(shù)顯表上動態(tài)顯示變頻器的輸出轉(zhuǎn)速;將報警燈接至變頻器的繼電器輸出點(ROIB、ROIC),當(dāng)變頻器工作異常時報警。


智能型儀表控制系統(tǒng)原理圖見圖2。

  在計數(shù)器面板上設(shè)定加工零件的總數(shù);在計數(shù)器的信號輸入點(9、12、14)接入NPN型接近開關(guān)(SQ)。冷墩機每加工完成一個零件,接近開關(guān)發(fā)出一個信號給計數(shù)器,在顯示屏上顯示。計數(shù)器在顯示零件加工數(shù)量的同時,對預(yù)先設(shè)置的加工總數(shù)進行減1操作,當(dāng)預(yù)置數(shù)減為0時,輔助輸出常閉觸點(3、4)斷開,使中間繼電器KAI失電,設(shè)備停止運行。為防止在自動加工過程中計數(shù)器設(shè)定的數(shù)據(jù)被他人更改,在計數(shù)器鍵保護輸入點(14、15)接一鑰匙開關(guān)(SA1),操作者設(shè)定完相關(guān)參數(shù)以后,旋動SA1可以將計數(shù)器操作面板上的所有鍵鎖定保護。
 在計數(shù)器面板上設(shè)定加工零件的總數(shù);在計數(shù)器的信號輸入點(9、12、14)接入NPN型接近開關(guān)(SQ)。冷墩機每加工完成一個零件,接近開關(guān)發(fā)出一個信號給計數(shù)器,在顯示屏上顯示。計數(shù)器在顯示零件加工數(shù)量的同時,對預(yù)先設(shè)置的加工總數(shù)進行減1操作,當(dāng)預(yù)置數(shù)減為0時,輔助輸出常閉觸點(3、4)斷開,使中間繼電器KAI失電,設(shè)備停止運行。為防止在自動加工過程中計數(shù)器設(shè)定的數(shù)據(jù)被他人更改,在計數(shù)器鍵保護輸入點(14、15)接一鑰匙開關(guān)(SA1),操作者設(shè)定完相關(guān)參數(shù)以后,旋動SA1可以將計數(shù)器操作面板上的所有鍵鎖定保護。
  
  通過智能性預(yù)置數(shù)計數(shù)器使改造后的冷徽機實現(xiàn)了加工工件數(shù)量數(shù)碼顯示,可以在0~999999范圍內(nèi)任意設(shè)定加工工件總數(shù)。當(dāng)加工工件達到預(yù)設(shè)數(shù)值時,設(shè)備自動停止工作,等待新的任務(wù)。當(dāng)加工過程中中間需要停機續(xù)料或因故障停機時,零件加工數(shù)量保持年限最大可達10年,重新啟動時可以接著計數(shù)。計數(shù)器可以通過操作面板和背后按鈕進行復(fù)位,操作簡便,維護方便。

  四、設(shè)備調(diào)試和運行情況

  1.硬件現(xiàn)場連接。將接近開關(guān)安裝于設(shè)備上,依據(jù)電氣原理圖連接各部分元件。
  2.參數(shù)設(shè)置。根據(jù)用戶單位的要求,通過設(shè)定加減速時間參數(shù)(2202),將變頻器啟動頻率由1Hz上升到50Hz(即電機轉(zhuǎn)速由0r/min上升至1500r/min)所需的時間設(shè)置為3s。
  3.加工試驗。先在手動模式下啟動設(shè)備加工零件,設(shè)備運行動作正確,改為自動模式。在計數(shù)器上設(shè)定加工零件的總數(shù)為30件,啟動設(shè)備,當(dāng)加工數(shù)量達到30件,設(shè)備停止運行。在手動和自動模式下,轉(zhuǎn)動調(diào)速電位器,零件加工速度隨之改變,數(shù)顯表上顯示出不同時期的速度。
  4.急停和保持。按下控制柜操作面板上的急停按鈕,設(shè)備停止運行。拉掉總電源,計數(shù)器上的數(shù)據(jù)保持不變。重新送電啟動后,設(shè)備接著加工零件,直至達到預(yù)置數(shù)后停止。
  5.復(fù)位。按動計數(shù)器操作面板上的兩個復(fù)位開關(guān),可以分別將預(yù)置數(shù)和加工數(shù)復(fù)位。
  6.鍵保護。旋動鑰匙開關(guān)(SA1)后,計數(shù)器操作面板上的按鍵操作均失效。
  設(shè)備經(jīng)過6個月運行,狀況良好,各項技術(shù)參數(shù)均達到了用戶單位的要求。
  
  冷墩機電氣改造后,擴展性增強,可進一步在系統(tǒng)中加入可編程控制器(PLC),通過增加信號輸入點和編程,實現(xiàn)對加工過程的自動控制。


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