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節(jié)能先鋒:她用大腦節(jié)能降耗

2025China.cn   2009年09月26日

     1981年,許淑云高中畢業(yè)后,來(lái)到燕山石化公司煉油廠工作。在機(jī)組操作工崗位上一干就是24年。在2004年全國(guó)職工技術(shù)創(chuàng)新成果評(píng)選活動(dòng)中,許淑云的“氣壓機(jī)優(yōu)化運(yùn)行操作法”榮獲三等獎(jiǎng)。

     大膽設(shè)想 蒸汽省1噸/小時(shí)

     作為煉油廠最重要生產(chǎn)裝置之一的最重要崗位主操,許淑云明白肩上擔(dān)子的分量。三催化裝置生產(chǎn)的汽油、柴油分別占煉油廠年總產(chǎn)量的50%和30%以上,無(wú)疑是煉油廠的效益大戶。同樣,三催化裝置設(shè)備機(jī)組超大、工藝復(fù)雜,又是煉油廠的耗能大戶。如何降耗便成為許淑云經(jīng)常思考的問(wèn)題。針對(duì)催化裝置每年蒸汽耗用量高達(dá)60萬(wàn)噸的實(shí)際,她在操作中提出了大膽設(shè)想:在不改變機(jī)組正常運(yùn)行的條件下,通過(guò)調(diào)整操作參數(shù)降低蒸汽耗量。有了這個(gè)想法,她在操作中更加留意每一個(gè)環(huán)節(jié)。她把注意力集中到了氣壓機(jī)組上。在保證反應(yīng)壓力正常的情況下,為使氣壓機(jī)入口壓力降低,調(diào)節(jié)一、二段反飛動(dòng)控制閥的流量,將汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速降低100rpm,結(jié)果裝置的生產(chǎn)絲毫沒(méi)有受到影響,而蒸汽用量卻每小時(shí)降低了1噸。

     工作法 一年省了400萬(wàn)

     在車間開展的“我為車間生產(chǎn)獻(xiàn)良策”活動(dòng)中,許淑云將此操作法和平時(shí)細(xì)心記錄的試驗(yàn)數(shù)據(jù)上報(bào)給車間,立即引起車間領(lǐng)導(dǎo)的重視,車間成立了新操作法實(shí)施可行性調(diào)查小組幫其完善、充實(shí),最后歸納出一套操作方案,經(jīng)過(guò)15天試驗(yàn),許淑云發(fā)現(xiàn)穩(wěn)定崗位還有一種產(chǎn)品收率減少,于是她建議將出口壓力再提高些,終于使產(chǎn)品收率全部合格。試驗(yàn)結(jié)果證明:實(shí)施許淑云的新操作法后,每小時(shí)可節(jié)約蒸汽4噸,每年就可節(jié)約蒸汽3.2萬(wàn)噸,折合人民幣320萬(wàn)元。新操作法還使裝置循環(huán)水、除氧水用量大大減少,氣壓機(jī)的運(yùn)行狀況有了明顯改善,氣壓機(jī)負(fù)荷降低了,振動(dòng)、軸位移、軸瓦溫度等參數(shù)也相應(yīng)降低,從而使機(jī)器的使用壽命延長(zhǎng)。從2003年6月底實(shí)驗(yàn)實(shí)施至年末共節(jié)約蒸汽19144噸,實(shí)現(xiàn)效益195萬(wàn)元。當(dāng)年她發(fā)明的“氣壓機(jī)節(jié)汽操作法”也通過(guò)了燕山石化公司的審核并冠名為“許淑云氣壓機(jī)操作法”。2004年,她的操作法平穩(wěn)地運(yùn)行在裝置生產(chǎn)中,共節(jié)約蒸汽35040噸,實(shí)現(xiàn)效益420萬(wàn)元。

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