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傳感器

中壓變頻器在某煉鋼廠除塵風機中的應用

2025China.cn   2009年04月01日

  近年來,交流變頻調速技術在各行業(yè)的應用發(fā)展迅速,由于變頻調速在調速范圍、動態(tài)響應、低頻轉矩、功率因數(shù)、效率等方面是以往的交流調速方式無法比擬的,并且在節(jié)約能源、提高經(jīng)濟效益等方面都發(fā)揮了巨大作用,所以它的應用越來越廣泛。

  轉爐煉鋼具有顯著的周期性和連續(xù)性特點,生產(chǎn)一爐鋼需要30-45min,其中供氧(吹煉)過程為15-20min,一半以上為非吹煉時間,此時風機沒有必要高速運行,如將其切換至低速節(jié)能狀態(tài),可節(jié)省大量能源,同時減少設備損耗,對提高設備利用率也十分有益。目前國內轉爐一次除塵風機多采用液力耦合器,但由于存在轉差損耗等,節(jié)能效果不理想,且設備故障率較高。交流變頻技術不僅調速平滑,調速范圍大,效率高,啟動電流小,運行平穩(wěn),而且節(jié)能效果好,對風機、泵類設備而言是最佳的節(jié)能手段,平均節(jié)能效果可以達到30%以上。但是在高電壓大功率電機上尚未得到較多推廣。究其原因,主要有二:一是大功率電動機供電電壓高(3~10kV),而目前變頻器開關器件的耐壓水平較低,造成電壓匹配上的難題;二是高壓大容量變頻調速裝置技術含量高、維護難度大、造價高,而所驅動的負載多數(shù)情況下是直接關系到生產(chǎn)、生活的重要設備,大多數(shù)用戶對它的性能和可靠性心存疑慮,不敢大膽采用。

  該煉鋼廠通過對多家單位實際應用效果的多方考察,選用了西門子SIMOVERT MV中壓變頻器。

  系統(tǒng)結構及特點

  西門子SIMOVERT MV中壓變頻頻器擁有以下顯著特點:

  (1)SIMOVERT MV系列變頻器采用傳統(tǒng)的交—直—交變頻器結構,整流部分采用12脈沖二極管整流器,逆變部分采用三電平PWM逆變器。該系列變頻器采用傳統(tǒng)的電壓型變頻器結構,通過采用耐壓較高的HV—IGBT模塊,使得串聯(lián)器件數(shù)減少為12個,隨著元件數(shù)量的減少,成本降低,方案變得簡潔,有助于提高可靠性。良好的輸入輸出波形;滿足IEEE-519標準,效率高,使用簡單,便于維護,采用高性能的矢量控制技術,提供低速高轉矩輸出和良好的動態(tài)特性,同時具備較強的過載能力。

  (2)SIMOVERT MV系列變頻器的逆變部分采用三電平方式,其輸出側需要配置輸出濾波器,以獲得具有低諧波分量的基本正弦電流特性以及較佳的轉矩特性,同時電機的損耗可以降到最低。另外HV—IGBT優(yōu)點是每次通斷電的瞬間電流和電壓可以完全控制,dv/dt可以調節(jié),從而減輕對電機絕緣的損壞。

  (3)系統(tǒng)提供多種控制模式,包括線性V/F控制,平方V/F控制,可編程多點設定V/F控制,磁通電流控制,無測速傳感器矢量控制,閉環(huán)矢量控制等。通過速度反饋選板可構成帶反饋的矢量控制閉環(huán),從而可大大提高除塵系統(tǒng)的控制精度和穩(wěn)定性。(4)當變頻器工作于限流狀態(tài)時,不受輸出短路的影響,這就避免了當發(fā)生電機或電纜短路等故障時,造成變頻器功率元件的損壞。

  (5)高性能及成熟的全數(shù)字化SIMADYN D控制系統(tǒng)可用作開環(huán)控制和閉環(huán)控制平臺,它具有靈活的標準軟件,速度極快的全數(shù)字化32位信號處理器,便于操控和觀測的良好用戶界面,本地診斷程序以及通過調制解調器的遠程診斷功能。SIMVOERT MV模塊化設計不僅使系統(tǒng)結構十分緊湊,而且也增強了系統(tǒng)的維修便利性,因而提高了系統(tǒng)的可利用率。在設備運行的情況下風扇在半小時內可完成更換。不必使用特殊工具,只需5min就可完成IGBT功率模塊的更換工作,光纖觸發(fā)裝置UEL采用可插式結構。SIMADYN D控制板以及供選用的調制解調器接口卡也都是插入式的。模塊錯誤信息的時序記憶功能可迅速排除整個傳動系統(tǒng)的故障,例如:斷路器、電網(wǎng)欠電壓或過電壓、變壓器監(jiān)測、風扇故障、電機監(jiān)測,IGBT監(jiān)測、直流環(huán)節(jié)電壓、接地故障監(jiān)測、輔助電壓監(jiān)測等。

  (6)該變頻器具有強大的通信功能,在風機除塵工藝系統(tǒng)中,爐前工藝吹煉狀態(tài)識別可通過PLC方便實現(xiàn)。由于采用了現(xiàn)場總線技術,該變頻器與上位PLC系統(tǒng)之間只需通過Profibus通信模塊和一根通信電纜實現(xiàn)聯(lián)結,減少了操作臺及控制臺之間大量的電纜連接及因此帶來的諸多問題。

  工藝特點

  煉鋼的工藝過程以及風機特性是我們選擇中壓變頻器的主要原因。

  煉鋼廠氧氣頂吹轉爐在吹煉過程中產(chǎn)生大量的煙氣,用風機抽取煙氣經(jīng)一文、二文水過濾除塵。大部分國內廠家的除塵風機采用液力耦合器調速,雖降低了電能消耗,但節(jié)能效果不佳;如果采用中壓變頻調速,通過網(wǎng)絡通信,及時判斷爐前吹煉狀態(tài),進而改變風機轉速來調節(jié)輸出風量,這不但方便有效,還可節(jié)省大量的電能。

  從風機的工作特性來看,調速控制與風門控制調節(jié)風量比較,有著更高的節(jié)能效果,通過圖1風機的特性曲線可以說明其節(jié)能原理。圖中,曲線1為風機在恒速(n1)下的風壓-風量(H-Q)特性,曲線2為管網(wǎng)風阻特性(風門開度全開)。設工作點為A,輸出風量Q1為100%,此時風機軸功率N1與Q1H1的乘積,即和AH1OQ1所包圍的面積成正比。

  根據(jù)工藝要求,風量需從Q1降至Q2,有兩種控制方法:一是風門控制,風機轉速不變,調節(jié)風門(開度減小),即增加管網(wǎng)阻力,使管網(wǎng)阻力特性變?yōu)榍€3,系統(tǒng)工作點由A移到B。由圖1可見,風壓反而增加,軸功率N2與面積BH2OQ2成正比,減少不多。


  圖1 風機的特性曲線另一種是調速控制,風機轉速由n1降到n2,根據(jù)風機參數(shù)的的比例定律,畫出在轉速n2下的風壓-風量(H-Q)特性,如曲線4,工作點由原來的A點移到C點??梢娫谙嗤L量Q2的情況下,風壓H3大幅度降低,功率N3與面積CH3OQ2成正比,顯著減少,節(jié)省的功率損耗ΔN與Q2ΔH的乘積成正比,節(jié)能效果是十分明顯的。

  由流體力學可知,風量與轉速的一次方成正比,風壓與轉速的平方成正比,軸功率與轉速的三次方成正比。當風量減少,風機轉速下降時,其消耗的功率降低很多。例如,風量下降到80%,轉速也下降到80%,軸功率將下降到額定功率的51.2%。如果風量下降到50%,其軸功率將下降到額定功率的12.5%??紤]到附加控制裝置效率的影響,這個節(jié)電效果也是很可觀的。

  系統(tǒng)調試過程中的問題

   風機在起動過程中,其阻力矩隨著轉速的上升而迅速上升。當起動完畢后,阻力矩達(0.6-0.9)Me,而轉爐風機起動初期,由于滑動軸承中的油膜尚未形成,呈現(xiàn)的靜摩擦阻力矩較動摩擦阻力矩大的情況,并且在運行環(huán)境中,CO等氣體殘污粘結,也影響到電動機的起動轉矩。由于風機是單吸雙支撐結構,啟動時軸向力較大,在短時間內風機很難快速啟動,有時過流30%可持續(xù)10s以上,因此,時常造成變頻器過負荷保護性停機。針對這一狀況,筆者做了以下調整:

  (1)增加啟動時間,減少啟動負荷。啟機一般都在轉爐吹煉之前,此時管路內的空氣為冷態(tài)(冷態(tài)空氣密度比熱態(tài)空氣密度要大),達到相同出口風量時,勢必會多做功,系統(tǒng)負荷加重。為減少風量,我們將機前調節(jié)閥開度打到允許范圍內的最小程度,約10°,轉爐二文喉口調節(jié)閥設定為12°。整個啟動過程中風機入口風量可控制在20000m3/h以內。

  (2)由于風機啟動時工況比較特殊,在此期間會發(fā)生短時電流超過額定電流1.3倍左右(額定電流:175A,峰值電流:210A)。經(jīng)過筆者多方查證,認為這是變頻器允許的。變頻器對短時過電流的保持時間可做調節(jié),最大值為30s,我們經(jīng)過反復實驗,調整為12s,此時完全滿足了需要。

  (3)由于宣鋼煉鋼廠的高壓電網(wǎng)時常產(chǎn)生波動,使得變頻器經(jīng)常出現(xiàn)35kV過電壓故障,需進行內部復位,后來將變頻器輸入電壓允許范圍由原來的±5%改為±10%后,故障消除。

  (4)由于主PLC系統(tǒng)選用的是AB公司生產(chǎn)的產(chǎn)品,而變頻器選用的是西門子廠家生產(chǎn)的產(chǎn)品,在調試初期,經(jīng)常出現(xiàn)通信連接不穩(wěn)定、數(shù)據(jù)丟失等問題,這就使得變頻器必須直接從操作臺上取風機的高/低速開關量信號來實現(xiàn)對風機的高/低速轉換控制。由于這樣操作工相當于手動控制,而且還必須由爐前操作工通知當前轉爐的生產(chǎn)狀態(tài)才能進行相應的手動高/低速轉換動作,給生產(chǎn)帶來了很大的不便。針對這一問題,筆者對第三方SST-PFB-CLX通信模塊進行了版本升級,通過對該模塊的重新配置,建立了以SST-PFB-CLX模塊為主站,變頻器為從站的通信模式,這樣相應地就可在原來的控制程序中添加了通信程序,PLC將采集到的信號進行內部處理后向變頻器發(fā)出運轉指令,變頻器經(jīng)過處理后,實現(xiàn)風機的高/低速調速過程,從而完成了西門子變頻器與A-B PLC之間的通信,實現(xiàn)風機隨轉爐兌鐵和出鋼完畢的高低速自動轉換。整個過程無需人工干預,不僅降低了操作工的勞動強度,同時也為后來的轉爐煤氣自動回收提供了條件。

  從投產(chǎn)后的應用效果來看,變頻器限制了起動電流,減少了起動時的峰值功率損耗;改善電網(wǎng)功率因數(shù),變頻器使系統(tǒng)功率因數(shù)保持在0.95以上;消除了電動機啟停時機械的沖擊,延長了風機的使用壽命,減少了維護量;系統(tǒng)壓力降低,緩解了管道的壓力和密封等條件,延長了使用壽命;電機和風機運轉速度下降,潤滑條件、傳動裝置的故障率都得以下降。效益分析

  吹煉時,風機運行速度為1000r/min,電機電流平均值I1=100A。

  非吹煉時,風機運行速度為600r/min,電機電流平均值I2=40A。

  風機每年運行時間按330天計算。

 (1)連續(xù)生產(chǎn)時,每爐吹煉周期35min,其中17min為吹煉時間,18min為等待時間。一臺轉爐每天平均生產(chǎn)40爐鋼,則:

  每天吹煉時間t1:40×(17÷60)=11.3小時}

  每天非吹煉時間t2:24-11.3=12.7小時

  (2)風機高速時(吹煉狀態(tài))電機消耗平均功率:

  P1=×Ue×I1×CosΦ=×4000×100×0.86=596kW

  (3)風機低速時(非吹煉狀態(tài))電機消耗平均功率:

  P2=×Ue×I2×CosΦ=×2400×40×0.86=143kW

  全天用電量計算:

  W1=P1×t1+P2×t2=596×11.3+143×12.7=8551kWh

  不采用變頻器,用電量與風機始終高速運行相差無幾,為:

  W1=P1×(t1+t2)=596×24=14304kWh

  (4)一臺風機一年節(jié)省的電費(0.4元/kWh)為:
 

  330×(14304-8551)×0.4=75.9萬元

  從上面的計算可以看出,采用變頻器實現(xiàn)轉爐風機調速,節(jié)能效果和經(jīng)濟效益都十分可觀。不僅節(jié)約了大量電能,而且由于中壓變頻器的高可靠性使得一次除塵系統(tǒng)故障率降低,明顯地減少了轉爐停吹的次數(shù)。
 

  該煉鋼廠80噸轉爐一次除塵系統(tǒng)投入變頻器后,實現(xiàn)了風機的高低速自動轉換過程,與國內同類型鋼廠比較,采用變頻器進行調速的鋼廠較未采用變頻器調速的鋼廠相比,由于風機原因,減產(chǎn)大為減少,這也在很大程度上說明將變頻器應用于轉爐風機調速系統(tǒng)具有推廣應用價值。

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標簽:中壓變頻器 工業(yè)自動化 我要反饋 
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