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I/O 設(shè)備

臺達變頻器在紡織織帶盤帶機上的應(yīng)用

2025China.cn   2008年08月14日
摘 要:盤帶機是紡織織帶成品分卷設(shè)備,需要使用到收放卷控制。本文基于臺達變頻器在盤帶機上的應(yīng)用案例,論述盤帶機自動化系統(tǒng)設(shè)計調(diào)試過程以及遇到的問題分析。
關(guān)鍵詞:紡織 盤帶機 臺達變頻器

1 引言
  中國作為世界紡織大國,棉紗、棉布、呢絨、絲織品、化纖、服裝等產(chǎn)量均居世界第一位,服裝出口也多年來始終保持著世界第一位。紡織產(chǎn)業(yè)在中國占有舉足輕重的地位。紡織織帶是指以各種紗線為原料制成狹幅狀織物或管狀織物,其品種繁多,廣泛用于服飾、工業(yè)、農(nóng)業(yè)、軍需、交通運輸?shù)雀鳟a(chǎn)業(yè)部門。歐美等發(fā)達國家的織帶行業(yè)起步較早,已完全進入成熟期,由于生產(chǎn)成本高等因素將織帶行業(yè)轉(zhuǎn)到發(fā)展中國家生產(chǎn)。目前中國是世界上最大的織帶生產(chǎn)企業(yè),但是近年由于印度、越南等地擁有的勞動成本優(yōu)勢正在成為中國紡織業(yè)的競爭對手,通過提高以自動化為核心的技術(shù)競爭力才能保持世界第一的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。

2盤帶機自動化系統(tǒng)設(shè)計
2.1 盤帶機工藝
 ?。?)工藝原理:紡織織帶盤帶機設(shè)備工藝目的是把大卷的帶材卷成長度一定的小卷。系統(tǒng)結(jié)構(gòu)以及收卷結(jié)構(gòu)如圖1所示

圖1盤帶機系統(tǒng)工藝與收卷結(jié)構(gòu)


 ?。?)工藝指標(biāo)設(shè)計:帶材上的張力要恒定,從而保證卷曲材料的內(nèi)外卷曲張力恒定。每一個工序從空芯安裝到機器上到滿卷停車成品下線,需要卷曲長度為15m的時間不大于12s,卷曲長度為30m的時間不大于15s,包括變頻器啟動停止時間以及機械動作時間(從上空卷到滿卷產(chǎn)品完成)。經(jīng)過測量,機械動作時間會占用6s左右,所以當(dāng)卷曲長度15m時變頻器從啟動到停止的時間不能大于6s,卷曲長度為30m時變頻器從啟動到停止的時間不能大于9s。由于用戶要求停止后定長切割,在牽引輪上安裝有編碼器用來測量長度,所以系統(tǒng)要精確停止。
2.2 收卷系統(tǒng)分析
收卷采用泡沫卷心,并且是通過夾板與卷心之間的摩擦力來進行收卷,所以要求張力比較小。當(dāng)張力較大時,容易讓泡沫卷心變形,甚至粉碎。按照以圖2加減速時間相等收卷速度設(shè)計,則有:L=1/2*T*V,(L為長度,T為時間,V為線速度);經(jīng)計算:當(dāng)長度15m,變頻器工作時間為6s時,帶材最高速度300m/min;當(dāng)長度30m,變頻器工作時間為9s時,帶材最快速度400m/min。

π * D * n = V ,其中D為直徑,n為轉(zhuǎn)速,V為線速度;如果按照最小工藝卷徑D=38mm計算,當(dāng)線速度為300m/min時,變頻器運行的頻率為84hz(2515rpm);當(dāng)線速度為400m/min時,變頻器運行的頻率為112hz(3352rpm)。
圖2 收卷速度分析
2.3自動化系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
(1)方案的確定:此系統(tǒng)要求張力小響應(yīng)快。根據(jù)公式F=m*a,F(xiàn)為張力,m為質(zhì)量,a為加速度,如果要求張力小,則要求F??;當(dāng)F小時,要求a就??;如果要求響應(yīng)快,則要求a大;當(dāng)a大時,要求F就大。所以最終決定采用加張力擺桿,收卷工作在張力閉環(huán)狀態(tài)下。測量后擺桿的幅度為1VDC-8VDC。結(jié)構(gòu)圖如圖3所示。變頻器接線如圖4所示。

圖3自動化工藝結(jié)構(gòu)


圖4 變頻器接線圖

(2)速度曲線設(shè)計:為了滿足加減速時間,同時希望最高速度保持在一定范圍內(nèi),所以最終決定將速度運行曲線做適當(dāng)修改,除了加速過程和減速過程,還增加一個穩(wěn)速過程,速度圖形如圖5所示。

圖5速度曲線

  如果按照以上曲線運行,當(dāng)長度30m,變頻器工作時間為9s時,將加速時間,穩(wěn)速時間以及減速時間都設(shè)定為3s,則理論上帶材最快速度只需要300m/min,最高線速度有所降低。
2.3 張力控制系統(tǒng)
  (1)放卷:采用恒線速度運行方式,當(dāng)前線速度由PLC通過通訊方式給定;放卷電機安裝有編碼器,卷徑通過厚度積分法來實現(xiàn),需要設(shè)置材料的厚度;由于此系統(tǒng)配置HMI,材料厚度由客戶自行設(shè)定。電機運轉(zhuǎn)速度由當(dāng)前線速度和當(dāng)前卷徑來計算。
 ?。?)收卷:擺桿信號接入到收卷變頻器。為了實現(xiàn)恒張力控制,就必須保證收卷跟隨上放卷的線速度,即保證在整個運轉(zhuǎn)過程中使擺桿穩(wěn)定在某個位置。這就決定了需要收卷電機速度響應(yīng)而且在控制上能夠?qū)崿F(xiàn)擺桿的快速穩(wěn)定,特別是在加速過程和減速過程。為了提高電機的速度響應(yīng),電機尾部增加編碼器,讓變頻器工作在閉環(huán)控制模式下;為了實現(xiàn)擺桿的快速穩(wěn)定,使用了變頻器內(nèi)部的卷徑計算模塊和擺桿PID模塊,卷徑計算通過厚度積分法來計算。

3 系統(tǒng)調(diào)試
3.1 放卷變頻器

  由于放卷電機安裝有編碼器,所以讓變頻器工作在閉環(huán)模式下。PLC實現(xiàn)卷徑計算,設(shè)置材料的實際厚度以及線速度來源以及機械齒輪比。線速度通過通訊由PLC給定。
3.2 收卷變頻器
  由于放卷電機安裝有編碼器,所以讓變頻器工作在閉環(huán)模式下。PLC實現(xiàn)卷徑計算模塊并設(shè)置材料的實際厚度線速度來源以及機械齒輪比。線速度通過通訊由PLC給定。
--以及擺桿PID模塊。設(shè)置目標(biāo)值以及反饋來源,擺桿的反饋電壓范圍為1VDC-8VDC。根據(jù)運行情況設(shè)置適當(dāng)?shù)腜,I,D值以及PID限制。根據(jù)調(diào)試情況,為了滿足快速響應(yīng)性,P值需要適當(dāng)設(shè)置大點,I值設(shè)置偏?。粸榱朔乐钩霈F(xiàn)過沖現(xiàn)象,PID限制相對設(shè)置小。
  限于篇幅,臺達變頻器具體參數(shù)設(shè)置略。

4 結(jié)束語
  經(jīng)過實際測試,卷繞出來的產(chǎn)品質(zhì)量與運行速度上滿足盤帶機自動化要求。實際測試,當(dāng)卷曲長度15m時整個過程時間在9.5s,變頻器從啟動到停止的時間為5.4s,卷曲長度為30m時整個過程時間在12.9s,變頻器從啟動到停止的時間不能大于8.8s,均小于工藝要求,客戶十分滿意。

(轉(zhuǎn)載)

標(biāo)簽:臺達 變頻器 紡織織帶盤帶機 應(yīng)用 我要反饋 
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