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I/O 設備

立式車床數(shù)控化改造實例

2025China.cn   2008年08月13日
1、前言
  隨著數(shù)控技術在我國基礎工業(yè)中的迅速發(fā)展,普通機床的數(shù)控化改造應用越來越多,作為世界數(shù)控業(yè)界巨頭的SIEMENS公司,憑借在數(shù)控系統(tǒng)及驅動產品方面的專業(yè)思考與深厚積累,不斷制造出機床產品的典范之作,為中國機械工業(yè)提供了日趨完美的數(shù)控產品與技術支持。不斷推出了適用于各種控制領域不同控制需求的數(shù)控系統(tǒng),其中SINUMERIK 802D是西門子公司推出的全數(shù)字化CNC控制系統(tǒng),是中檔數(shù)控產品的突出代表。它集成NCK、PLC、HMI于一體,通過PROFIBUS連接各部件SIMODRIVE 611U 數(shù)字驅動系統(tǒng)??煽刂?個進給軸、上個數(shù)字或模擬主軸、10.4"真彩液晶顯示器,中英文顯示;集成大量CNC功能;提供編程模擬及圖形循環(huán)支持功能,PC卡備份數(shù)據(jù),可實現(xiàn)一次編程批量安裝。SINUMERIK 802系列數(shù)控產品以其良好的性價比優(yōu)勢,在我國的普通機床數(shù)控化改造中得到了廣泛的應用。

2、方案與實施

2.1 主軸電機保留不變,同時留用原有橫梁升降電機。增加X、Y軸兩伺服電機,采用模塊化的驅動裝置SIMODRIVE611Ue配套1FK6系列伺服電機,取消原來的快速移動電機。
2.2 為了消除原普通車床中絲桿螺母機構間隙對加工精度的影響,改造的X、Z兩軸在機械上采用滾珠絲桿及同步齒形帶傳動機構。
2.3 在立刀架滑枕下端增加一個四工位電動自動回轉刀臺,可安裝多把刀具,一次對刀后通過程序編制,可自動選擇所需刀具。
2.4 應用標準的PLC的編程語言Micro/WIN對802D系統(tǒng)內置的S7-200 PLC進行程序編制,使原機床控制內容和功能不變,保持原車床功能、動作和保護等電氣邏輯關系不變。
2.5 控制軟件與聯(lián)機調試,斷開驅動電源,調試調機程序,定義NC和611U參數(shù),若能正常執(zhí)行,則接上驅動電源,確認各軸及刀臺運轉是否正常,然后,編制程序試運行,并試驗其他的數(shù)控功能。
2.6 用激光干涉儀等標準測量儀器進行精度測量及誤差補償,通過預緊消隙,使間隙誤差限制在0.01~0.05㎜,并將其作為間隙值輸入數(shù)控裝置進行自動補償。
2.7 試件切削及驗收,在有資格的操作工、編程人員配合下進行試切削,試件切削可驗收機床剛度、切削力、噪聲、運動軌跡、關聯(lián)動作等,同時將產品零件加工藝編制好程序進行加工,從整個試加工過程和結果來看,機床運行狀態(tài)良好。

3、結束語
  本機床采用西門子802D數(shù)控系統(tǒng)改造后,實現(xiàn)了兩座標的自動輪廓控制,可加工端面、圓柱面、圓錐面、車螺絲及圓弧面等。零件的加工精度提高到±0.005㎜,經檢查相同尺寸的重復加工精度均可在±0.002㎜。各項機械和電氣性能均較以前有了大大提高,符合設計要求,用了較低的設備投資費用,就取得了良好的綜合效能,也對普通機床的數(shù)控化技術改裝起到了良好的示范任作用。

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