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現(xiàn)場(chǎng)儀表

數(shù)控機(jī)床中PLC故障診斷典型的實(shí)例分析

2025China.cn   2008年08月13日

1 引言

數(shù)控機(jī)床是典型的機(jī)電一體化系統(tǒng)。PLC工程現(xiàn)場(chǎng)界面涉及光、機(jī)、電、氣、液等復(fù)雜的輸入輸出信令,加之PLC對(duì)于信號(hào)的邏輯處理具有的抽象運(yùn)算特征,使得工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)故障處理工作通常是相當(dāng)?shù)膹?fù)雜困難,PLC機(jī)電系統(tǒng)現(xiàn)場(chǎng)故障往往使得缺少工程經(jīng)驗(yàn)的設(shè)備管理者們束手無策,較長(zhǎng)時(shí)間的故障處理處理可以大幅度降低產(chǎn)能,嚴(yán)重影響生產(chǎn)。本文以就事論事的方式平鋪直敘具體的機(jī)電工程現(xiàn)場(chǎng)故障處理案例,保留住故障處理經(jīng)驗(yàn)中最珍貴的分析判斷過程。

2 數(shù)控機(jī)床故障診斷案例

2.1 甄別PLC內(nèi)外部故障實(shí)例

配備820數(shù)控系統(tǒng)的某加工中心,產(chǎn)生7035號(hào)報(bào)警,查閱報(bào)警信息為工作臺(tái)分度盤不回落。在SINUMERIK 810/820S數(shù)控系統(tǒng)中,7字頭報(bào)警為PLC操作信息或機(jī)床廠設(shè)定的報(bào)警,指示CNC系統(tǒng)外的機(jī)床側(cè)狀態(tài)不正常。處理方法是,針對(duì)故障的信息,調(diào)出PLC輸入/輸出狀態(tài)與拷貝清單對(duì)照。

工作臺(tái)分度盤的回落是由工作臺(tái)下面的接近開關(guān)SQ25、SQ28來檢測(cè)的,其中SQ28檢測(cè)工作臺(tái)分度盤旋轉(zhuǎn)到位,對(duì)應(yīng)PLC輸入接口110.6,SQ25檢測(cè)工作臺(tái)分度盤回落到位,對(duì)應(yīng)PLC輸入接口110.0。工作臺(tái)分度盤的回落是由輸出接口Q4.7通過繼電器KA32驅(qū)動(dòng)電磁閥YV06動(dòng)作來完成。

從PLC STATUS中觀察,110.6為“1”,表明工作臺(tái)分度盤旋轉(zhuǎn)到位,I10.0為“0”,表明工作臺(tái)分度盤未回落,再觀察Q4.7為“0”,KA32繼電器不得電,YV06電磁閥不動(dòng)作,因而工作臺(tái)分度盤不回落產(chǎn)生報(bào)警。

處理方法:手動(dòng)YV06電磁閥,觀察工作臺(tái)分度盤是否回落,以區(qū)別故障在輸出回路還是在PLC內(nèi)部。

2.2 診斷接近開關(guān)故障實(shí)例

某立式加工中心自動(dòng)換刀故障。

故障現(xiàn)象:換刀臂平移到位時(shí),無拔刀動(dòng)作。

ATC動(dòng)作的起始狀態(tài)是:(1)主軸保持要交換的舊刀具。(2)換刀臂在B位置。(3)換刀臂在上部位置。(4)刀庫(kù)已將要交換的新刀具定位。

自動(dòng)換刀的順序?yàn)椋簱Q刀臂左移(B→A)→換刀臂下降(從刀庫(kù)拔刀)→換刀臂右移(A→B)→換刀臂上升→換刀臂右移(B→C,抓住主軸中刀具)→主軸液壓缸下降(松刀)→換刀臂下降(從主軸拔刀)→換刀臂旋轉(zhuǎn)180°(兩刀具交換位置)→換刀臂上升(裝刀)→主軸液壓缸上升(抓刀)→換刀臂左移(C→B)→刀庫(kù)轉(zhuǎn)動(dòng)(找出舊刀具位置)→換刀臂左移(B→A,返回舊刀具給刀庫(kù))→換刀臂右移(A→B)→刀庫(kù)轉(zhuǎn)動(dòng)(找下把刀具)。換刀臂平移至C位置時(shí),無拔刀動(dòng)作,分析原因,有幾種可能:

(1)SQ2無信號(hào),使松刀電磁閥YV2未激磁,主軸仍處抓刀狀態(tài),換刀臂不能下移。

(2)松刀接近開關(guān)SQ4無信號(hào),則換刀臂升降電磁閥YV1狀態(tài)不變,換刀臂不下降。

(3)電磁閥有故障,給予信號(hào)也不能動(dòng)作。

逐步檢查,發(fā)現(xiàn)SQ4未發(fā)信號(hào),進(jìn)一步對(duì)SQ4檢查,發(fā)現(xiàn)感應(yīng)間隙過大,導(dǎo)致接近開關(guān)無信號(hào)輸出,產(chǎn)生動(dòng)作障礙。

2.3 診斷壓力開關(guān)故障實(shí)例

配備FANUC 0T系統(tǒng)的某數(shù)控車床。

故障現(xiàn)象:當(dāng)腳踏尾座開關(guān)使套筒頂尖頂緊工件時(shí),系統(tǒng)產(chǎn)生報(bào)緊。

在系統(tǒng)診斷狀態(tài)下,調(diào)出PLC輸入信號(hào),發(fā)現(xiàn)腳踏向前開關(guān)輸入X04.2為“1”,尾座套筒轉(zhuǎn)換開關(guān)輸入X17.3為“l(fā)”,潤(rùn)滑油供給正常使液位開關(guān)輸入X17.6為“1?1;。調(diào)出PLC輸出信號(hào),當(dāng)腳踏向前開關(guān)時(shí),輸出Y49.0為“1”,同時(shí),電磁閥YV4.1也得電,這說明系統(tǒng)PLC輸入/輸出狀態(tài)均正常,分析尾座套筒液壓系統(tǒng)。

當(dāng)電磁閥YV4.1通電后,液壓油經(jīng)溢流閥、流量控制閥和單向閥進(jìn)入尾座套筒液壓缸,使其向前頂緊工件。松開腳踏開關(guān)后,電磁換向閥處于中間位置,油路停止供油,由于單向閥的作用,尾座套筒向前時(shí)的油壓得到保持,該油壓使壓力繼電器常開觸點(diǎn)接通,在系統(tǒng)PLC輸入信號(hào)中X00.2為“l(fā)”。但檢查系統(tǒng)PLC輸入信號(hào)X00.2則為“0”,說明壓力繼電器有問題,其觸點(diǎn)開關(guān)損壞。

故障原因:因壓力繼電器SP4.1觸點(diǎn)開關(guān)損壞,油壓信號(hào)無法接通,從而造成PLC輸入信號(hào)為“0”,故系統(tǒng)認(rèn)為尾座套筒未頂緊而產(chǎn)生報(bào)警。

解決方法:更換新的壓力繼電器,調(diào)整觸點(diǎn)壓力,使其在向前腳踏開關(guān)動(dòng)作后接通并保持到壓力取消,故障排除。

2.4 診斷中間繼電器故障實(shí)例

某數(shù)控機(jī)床出現(xiàn)防護(hù)門關(guān)不上,自動(dòng)加工不能進(jìn)行的故障,而且無故障顯示。該防護(hù)門是由氣缸來完成開關(guān)的,關(guān)閉防護(hù)門是由PLC輸出Q2.0控制電磁閥YV2.0來實(shí)現(xiàn)。檢查Q2.0的狀態(tài),其狀態(tài)為“1”,但電磁閥YV2.0卻沒有得電,由于PLC輸出Q2.0是通過中間繼電器KA2.0來控制電磁閥YV2.0的,檢查發(fā)現(xiàn),中間繼電器損壞引起故障,更換繼電器,故障被排除。

另外一種簡(jiǎn)單實(shí)用的方法,就是將數(shù)控機(jī)床的輸入/輸出狀態(tài)列表,通過比較通常狀態(tài)和故障狀態(tài),就能迅速診斷出故障的部位。

2.5 根據(jù)梯形圖邏輯診斷DI點(diǎn)故障實(shí)例

配備SINUMERIK 810數(shù)控系統(tǒng)的加工中心,出現(xiàn)分度工作臺(tái)不分度的故障且無故障報(bào)警。根據(jù)工作原理,分度時(shí)首先將分度的齒條與齒輪嚙合,這個(gè)動(dòng)作是靠液壓裝置來完成的,由PLC輸出Q1.4控制電磁閥YVl4來執(zhí)行,PLC梯形圖如下圖所示。

通過數(shù)控系統(tǒng)的DIAGNOSIS能中的“STATUS PLC”軟鍵,實(shí)時(shí)查看Q1.4的狀態(tài),發(fā)現(xiàn)其狀態(tài)為“0”,由PLC梯形圖查看F123.0也為“0”,按梯形圖逐個(gè)檢查,發(fā)現(xiàn)F105.2為“0”導(dǎo)致F123.0也為“0”,根據(jù)梯形圖,查看STATUS PLC中的輸入信號(hào),發(fā)現(xiàn)I10.2為“0”,從而導(dǎo)致F105.2為“0”。I9.3、I9.4、I10.2和I10.3為四個(gè)接近開關(guān)的檢測(cè)信號(hào),以檢測(cè)齒條和齒輪是否嚙合。分度時(shí),這四個(gè)接近開關(guān)都應(yīng)有信號(hào),即I9.3、I9.4、I10.2和I10.3應(yīng)閉合,現(xiàn)I10.2未閉合,處理方法:(1)檢查機(jī)械傳動(dòng)部分。(2)檢查接近開關(guān)是否損壞。

2.6 根據(jù)梯形圖邏輯診斷DO點(diǎn)故障實(shí)例

配備SINUMERIK 810數(shù)控系統(tǒng)的雙工位、雙主軸數(shù)控機(jī)床。

故障現(xiàn)象:機(jī)床在AUTOMATIC方式下運(yùn)行,工件在一工位加工完,一工位主軸還沒有退到位且旋轉(zhuǎn)工作臺(tái)正要旋轉(zhuǎn)時(shí),二工位主軸停轉(zhuǎn),自動(dòng)循環(huán)中斷,并出現(xiàn)報(bào)警且報(bào)警內(nèi)容表示二工位主軸速度不正常。

兩個(gè)主軸分別由B1、B2兩個(gè)傳感器來檢測(cè)轉(zhuǎn)速,通過對(duì)主軸傳動(dòng)系統(tǒng)的檢查,沒發(fā)現(xiàn)問題。用機(jī)外編程器觀察梯形圖的狀態(tài)。

F112.0為二工位主軸起動(dòng)標(biāo)志位,F(xiàn)111.7為二工位主軸起動(dòng)條件,Q32.0為二工位主軸起動(dòng)輸出,I21.1為二工位主軸刀具卡緊檢測(cè)輸入,F(xiàn)115.1為二工位刀具卡緊標(biāo)志位。

在編程器上觀察梯形圖的狀態(tài),出現(xiàn)故障時(shí),F(xiàn)112.0和Q32.0狀態(tài)都為“0”,因此主軸停轉(zhuǎn),而F112.0為“0”是由于Bl、B2檢測(cè)主軸速度不正常所致。動(dòng)態(tài)觀察Q32.0的變化,發(fā)現(xiàn)故障沒有出現(xiàn)時(shí),F(xiàn)112.0和F111.7都閉合,而當(dāng)出現(xiàn)故障時(shí),F(xiàn)111.7瞬間斷開,之后又馬上閉合,Q32.0隨F111.7瞬間斷開其狀態(tài)變?yōu)椤?”,在Flll.7閉合的同時(shí),F(xiàn)112.0的狀態(tài)也變成了“0”,這樣Q32.0的狀態(tài)保持為“0”,主軸停轉(zhuǎn)。Bl、B2由于Q32.0隨F111.7瞬間斷開測(cè)得速度不正常而使F112.0狀態(tài)變?yōu)椤?”。主軸起動(dòng)的條件F111.7受多方面因素的制約,從梯形圖上觀察,發(fā)現(xiàn)F111.6的瞬間變“0”引起Flll.7的變化,向下檢查梯形圖PB8.3,發(fā)現(xiàn)刀具卡緊標(biāo)志F115.1瞬間變“0”,促使Flll.6發(fā)生變化,繼續(xù)跟蹤梯形圖PB13.7,觀察發(fā)現(xiàn),在出故障時(shí),I21.1瞬間斷開,使F115.1瞬間變“0”,最后使主軸停轉(zhuǎn)。I21.1是刀具液壓卡緊壓力檢測(cè)開關(guān)信號(hào),它的斷開指示刀具卡緊力不夠。由此診斷故障的根本原因是刀具液壓卡緊力波動(dòng),調(diào)整液壓使之正常,故障排除。

3 結(jié)束語

通過典型實(shí)例與故障現(xiàn)象對(duì)數(shù)控系統(tǒng)、立式加工中心自動(dòng)換刀故障、配備FANUC 0T系統(tǒng)的某數(shù)控車床、配備SINUMERIK 810數(shù)控系統(tǒng)的雙工位、雙主軸數(shù)控機(jī)床等運(yùn)行中存在的問題加以分析,并作出相應(yīng)的故障排除方法。

(轉(zhuǎn)載)

標(biāo)簽:數(shù)控機(jī)床 PLC 故障診斷典型 實(shí)例分析 我要反饋 
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