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傳感器

縫焊機(jī)恒流控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)及應(yīng)用

2025China.cn   2008年06月30日

1 引言

  老型號(hào)縫焊機(jī)多采用開環(huán)控制,在焊接過程中由于溫度變化和材料導(dǎo)電性能不均勻等原因,引起焊接電流波動(dòng)較大,經(jīng)常造成焊縫漏水,影響產(chǎn)品合格率。 為解決這一問題,我們?cè)O(shè)計(jì)了一種閉環(huán)控制系統(tǒng),使焊接電流保持穩(wěn)定。

2 設(shè)計(jì)方案

  原設(shè)備用兩個(gè)周期選擇開關(guān)和一個(gè)熱量調(diào)節(jié)旋鈕控制縫焊機(jī)工作,一個(gè)開關(guān)選擇開通周期數(shù),另一個(gè)開關(guān)選擇休止周期數(shù),熱量調(diào)節(jié)旋鈕控制可控硅的移相角。新系統(tǒng)用六只LED數(shù)碼管顯示工作狀態(tài)。第一只顯示工件號(hào),表示不同廠家的原材料編號(hào);第二只顯示開通周期數(shù),表示一個(gè)焊接周期中可控硅導(dǎo)通的周期數(shù);第三只顯示休止周期數(shù),表示一個(gè)焊接周期中可控硅關(guān)斷的周期數(shù);最后三只顯示焊接電流。由于引入了工件號(hào),能把常用的材料編號(hào),將其對(duì)應(yīng)的最佳開通周期數(shù)、休止周期數(shù)和焊接電流值存入EPROM,這樣只要選擇材料編號(hào),其對(duì)應(yīng)的工作參數(shù)就顯示出來,可以大大減少調(diào)節(jié)參數(shù)的次數(shù)。

  為了簡化操作,用三只按鍵完成工件號(hào)、開通周期數(shù)、休止周期數(shù)和焊接電流的調(diào)整。一只選擇鍵,用來選擇需要調(diào)整的參數(shù),選到哪個(gè)參數(shù),哪個(gè)參數(shù)就閃動(dòng),表示可以對(duì)其進(jìn)行修改。另外兩只為加一和減一鍵,用來修改工作參數(shù)的數(shù)值。三個(gè)按鍵均設(shè)有自動(dòng)連續(xù)功能,以便快速操作。

  焊接電流取樣從每個(gè)導(dǎo)通周期的過零點(diǎn)開始,每200μs取樣一次,一個(gè)工頻周期取樣100次。休止周期進(jìn)行數(shù)據(jù)處理,不取樣焊接電流。焊接電流的計(jì)算與控制采用平均值方式進(jìn)行,然后根據(jù)工作周期和觸發(fā)角大小查表得出修正系數(shù),再把平均值電流轉(zhuǎn)換成有效值送到顯示器顯示。這樣可以減少程序的運(yùn)行時(shí)間,保證數(shù)據(jù)處理的實(shí)時(shí)性。為避免電網(wǎng)功率因數(shù)和峰值因數(shù)過度惡化,可控硅導(dǎo)通角的移相范圍限制在0~90度。

  為減少工作參數(shù)的調(diào)整次數(shù),系統(tǒng)中還加入了掉電保護(hù)電路,使設(shè)定的工作參數(shù)在掉電七天內(nèi)不會(huì)丟失,因此不必每天上班后重新輸入工作參數(shù)。

3 系統(tǒng)的組成

系統(tǒng)組成框圖

  該系統(tǒng)的組成如上圖所示,由8031、2732、74LS373等組成的單片機(jī)系統(tǒng)完成電流取樣控制、顯示控制、移相觸發(fā)控制和數(shù)據(jù)處理等工作。電源與同步電路為系統(tǒng)提供電源,為后備電池充電,為單片機(jī)提供電網(wǎng)的同步信號(hào)和上電復(fù)位信號(hào)。復(fù)位信號(hào)還送到觸發(fā)放大電路,在復(fù)位期間禁止任何觸發(fā)脈沖輸出。同步信號(hào)和上電復(fù)位信號(hào)的產(chǎn)生由一片74HC14完成。鍵盤與顯示電路接收輸入命令,顯示工作狀態(tài)和工作參數(shù)。顯示電路使用了兩片74LS373。電流檢測(cè)與A/D轉(zhuǎn)換電路用電流互感器把0~500A的焊接電流轉(zhuǎn)換為0~50mA的電流,再經(jīng)A/V變換器轉(zhuǎn)換為0~5V的脈動(dòng)直流電壓,送到A/D轉(zhuǎn)換器。A/D轉(zhuǎn)換器使用的是ADC0804。觸發(fā)放大電路完成脈沖展寬和功率放大,最后通過脈沖變壓器觸發(fā)可控硅。脈沖展寬電路將8031送出的幾微秒的觸發(fā)脈沖展寬為1ms的觸發(fā)脈沖,這樣既能保證可控硅可靠導(dǎo)通,又可使8031有更多的時(shí)間去處理數(shù)據(jù)。脈沖展寬電路由NE555等元件組成。

4 應(yīng)用實(shí)例

  上述系統(tǒng)1992年9月用于邯鄲市儲(chǔ)油設(shè)備廠制桶分廠的縫焊機(jī)改造,未加入該系統(tǒng)時(shí),焊接電流在焊接過程中波動(dòng)較大,焊接后期電流比前期電流下降10%左右,經(jīng)常造成漏焊。加入該系統(tǒng)后,焊接電流波動(dòng)較小,焊接過程中肉眼看不到電流下降現(xiàn)象。該系統(tǒng)已正常運(yùn)行四年,控制效果良好,具有較高的可靠性。

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