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工業(yè)連接

JBA系列變頻器在梳棉機(jī)上應(yīng)用實例

2025China.cn   2007年10月26日
  我國是世界上最大的紡織國家、擁有10萬多家紡織、服裝企業(yè)。變頻器在紡織機(jī)械領(lǐng)域中有著巨大的應(yīng)用空間。紡織機(jī)械種類繁多,有紡紗機(jī)械、織造機(jī)械、針織機(jī)械、化纖機(jī)械、染整機(jī)械等等,一般小功率、低頻變頻器普遍應(yīng)用在開清棉機(jī),梳棉機(jī),條卷機(jī),精梳機(jī),并條機(jī)以用粗紗機(jī),細(xì)紗機(jī)和洛簡機(jī)等,對于織造機(jī)械則有漿紗機(jī),整經(jīng)機(jī)等。而變頻器在各類機(jī)械中的作用且不盡相同,而具有高效、節(jié)能、環(huán)保的紡織機(jī)械是我國從紡織大國邁向紡織強(qiáng)國所必須擁有的技術(shù)?,F(xiàn)以A186E型梳理機(jī)為例,主要工序是開清棉聯(lián)合機(jī),后道工序是并條機(jī),主要用于加工棉纖維和化學(xué)纖維。將前道工序送來的棉(化纖)卷或由棉箱供給的棉(化纖)層進(jìn)行開松分梳除雜。使所有呈卷曲、塊狀的棉團(tuán)成為基本伸直的單纖維狀態(tài),并在此過程中,除掉清花工序遺留下來的破籽、雜質(zhì)和短絨,然后集束成一定規(guī)格的棉條,儲存于條筒內(nèi),供并條工序使用。因為是老機(jī)器,在技術(shù)方面存在一定的缺陷,電磁離合器由于故障較高,不時出火警,給生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量造成一定的損失,現(xiàn)為了使道夫升、降速平滑,在機(jī)械傳動中設(shè)計雙速電機(jī),采用交流變速調(diào)速,從而實現(xiàn)道夫升速斜率的任意調(diào)節(jié),道夫工藝轉(zhuǎn)速的任意可變功能。這項技術(shù)的內(nèi)容包含了先進(jìn)的信息處理和控制技術(shù),即以計算機(jī)為核心,有PLC、工控機(jī)、單片機(jī)、人機(jī)界面、現(xiàn)場總線等組成的控制系統(tǒng);先進(jìn)的驅(qū)動技術(shù),有變頻調(diào)速、交流伺服、步進(jìn)電機(jī)等。
   1、改造方案
  根據(jù)梳理機(jī)運(yùn)行實踐及當(dāng)前控制領(lǐng)域的水平與發(fā)展,確定A186E型梳理機(jī)改造的指導(dǎo)思想是:機(jī)電分離,集中控制,實時監(jiān)控。其目的在于將電氣控制系統(tǒng)與機(jī)械系統(tǒng)結(jié)構(gòu)上相分離,以利于機(jī)電系統(tǒng)的維護(hù)和修理,將分離式硬件邏輯控制系統(tǒng)改為模塊化集中控制,以提高梳理機(jī)控制水平,增強(qiáng)系統(tǒng)的可靠性;運(yùn)用智能化技術(shù)對梳理機(jī)運(yùn)行進(jìn)行實時監(jiān)控,給操作工以指導(dǎo)。A186E電氣改造的關(guān)鍵是去掉錫林電機(jī)、道夫電機(jī)的原有繼電器控制系統(tǒng),采用PLC控制變頻器方案。新型控制系統(tǒng)以松下FP0 PLC為控制核心,以兩臺JBA系列變頻器為主要控制單元,控制梳棉機(jī)錫林和道夫的運(yùn)轉(zhuǎn)。
  使用了PLC和JBA系列變頻器的A186E型梳理機(jī)控制系統(tǒng),實現(xiàn)機(jī)電一體化,完成相對復(fù)雜的控制。并可節(jié)約能耗、實現(xiàn)無級調(diào)速、延長機(jī)器使用壽命、改善生產(chǎn)工藝,提高產(chǎn)品質(zhì)量,降低生產(chǎn)成本。
  2、變頻器控制系統(tǒng)
  變頻系統(tǒng)采用JBA系列交流變頻器,電機(jī)運(yùn)行時主要有三種速度,分別為:手動速度,低速及標(biāo)準(zhǔn)速度。手動速度用于試車,低速是啟動過渡時的電機(jī)運(yùn)行速度,標(biāo)準(zhǔn)速度是電機(jī)正常運(yùn)行速度,通過改變相應(yīng)參數(shù)值,就可以改變電機(jī)的運(yùn)行速度。
  改造前后生產(chǎn)指標(biāo)
  改造后梳棉機(jī)工作穩(wěn)定可靠,而且能按梳棉機(jī)的工藝要求方便地控制梳棉機(jī)??梢愿鶕?jù)所紡纖維種類和對產(chǎn)品質(zhì)量要求確定梳棉機(jī)的電氣參數(shù),包括錫林和道夫的啟動時間以及它們的轉(zhuǎn)速等。通過紡不同纖維的試驗并綜合測試發(fā)現(xiàn),梳棉機(jī)的平均產(chǎn)量可達(dá)21kg/h,提高了近35%。斷頭率下降40%,減少回花30%,針布軋傷率平均下降50%,生條一級合格率提高10.5%,生條重量不勻率下降0.8%-2.4%,并可促進(jìn)安全生產(chǎn),降低勞動強(qiáng)度。
  基于GT01觸摸屏的PLC控制變頻器的控制系統(tǒng)方案在A186E梳理機(jī)上的應(yīng)用,提高了單機(jī)的機(jī)電一體化水平,更為重要的是為提高棉紡全流程運(yùn)行的穩(wěn)定性、可靠性奠定了基礎(chǔ),保證了全流程連續(xù)、同步、平穩(wěn)運(yùn)行,使輸出毛條長片段、起長片段、甚至短片段的均勻度都能穩(wěn)定在一定范圍內(nèi),從而保證了成紗質(zhì)量的穩(wěn)定性。該機(jī)所采用的控制系統(tǒng),完全可以應(yīng)用于其它國產(chǎn)傳統(tǒng)紡織設(shè)備的改造當(dāng)中。改造后的梳棉機(jī)生產(chǎn)穩(wěn)定,整體性能大有提高。改造費用不足6000元,卻可較大幅度提高A186型梳棉機(jī)的技術(shù)性能,延長使用壽命,對我國現(xiàn)有5萬多臺A186系列梳棉機(jī)的技術(shù)改造具有一定的推廣價值。

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