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現(xiàn)場(chǎng)儀表

HMI技術(shù)在電鍍作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的應(yīng)用

2025China.cn   2007年03月27日

1  引言

我廠電鍍車(chē)間的生產(chǎn)設(shè)備,特別是控制設(shè)備,基本上是全套引進(jìn)日本的產(chǎn)品,在國(guó)內(nèi)處于領(lǐng)先地位。但現(xiàn)場(chǎng)顯示作業(yè)數(shù)據(jù)的儀表,則相對(duì)來(lái)講顯得較落后,除溫度、PH儀表外,其他儀表大多是指針或浮球等指示,讀數(shù)不便。另一方面,由于電鍍產(chǎn)品的特殊性,特別是銅板鍍鎳,周期較長(zhǎng),一般需3~7天,作業(yè)過(guò)程中需記錄大量數(shù)據(jù)。而電鍍車(chē)間由于人員缺少,一則無(wú)法做到連續(xù)性記錄數(shù)據(jù)(通常1~2小時(shí)記錄一次)。再則夜間無(wú)人值班,造成該時(shí)間段數(shù)據(jù)空白。這些缺陷,給技術(shù)人員在分析產(chǎn)品質(zhì)量的影響因素,如何提升產(chǎn)品質(zhì)量等帶來(lái)了較大困難,特別是一旦出了質(zhì)量問(wèn)題,因缺少真實(shí)有效的數(shù)據(jù)而無(wú)法進(jìn)行分析。

另外,夜間無(wú)人值班,生產(chǎn)過(guò)程中若有異常情況發(fā)生,則無(wú)法獲知,更談不上及時(shí)處理,造成產(chǎn)品質(zhì)量受影響或報(bào)廢。并且由于需要人工抄錄數(shù)據(jù),浪費(fèi)了大量勞動(dòng)力。

鑒于上述狀況,希望通過(guò)計(jì)算機(jī)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)數(shù)據(jù)進(jìn)行自動(dòng)采集,真實(shí)有效地反映作業(yè)過(guò)程,同時(shí)提升我廠電鍍?cè)O(shè)備能力的市場(chǎng)形象。 

2  設(shè)計(jì)目標(biāo)

系統(tǒng)應(yīng)實(shí)現(xiàn)如下功能:

(1) 自動(dòng)無(wú)間斷地進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)數(shù)據(jù)的采集;

(2) 數(shù)據(jù)的圖表顯示及友好的

人機(jī)界面;

(3) 報(bào)警系統(tǒng),具備報(bào)警的歷史記錄、無(wú)線(xiàn)報(bào)警等功能;

(4) 生產(chǎn)作業(yè)及其數(shù)據(jù)的計(jì)算機(jī)無(wú)紙化管理;

(5) 各種作業(yè)數(shù)據(jù)的圖表打印;

(6) 遠(yuǎn)程監(jiān)視功能。 

3  系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)

系統(tǒng)分設(shè)備層與計(jì)算機(jī)層。設(shè)備層由PLC及現(xiàn)場(chǎng)儀表等組成,所有的模擬量信號(hào)通過(guò)轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)換為4~20mA電流后傳送。PLC負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)數(shù)據(jù)的采集,并與上層計(jì)算機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)交換(其中一電鍍車(chē)間采用Profibus通訊協(xié)議,通訊速率3Mbps,二電鍍車(chē)間采用MPI通訊協(xié)議,通訊速率為187.5kbps)。至于計(jì)算機(jī)層,采用分布式多客戶(hù)機(jī)的組態(tài)方式。兩個(gè)車(chē)間分別由兩臺(tái)服務(wù)器負(fù)責(zé)與PLC的通訊、數(shù)據(jù)采集歸檔、報(bào)警歸檔等,另幾臺(tái)PC機(jī)作客戶(hù)機(jī)用,其共享服務(wù)器的數(shù)據(jù),但擁有各自的項(xiàng)目文件。

幾臺(tái)客戶(hù)機(jī)分別放置于車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)、休息室及辦公室,其主要負(fù)責(zé)畫(huà)面的顯示:

(1) 以設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)狀況、管道內(nèi)鍍液的流向及各種參數(shù)的顯示等真實(shí)反映作業(yè)狀況;

(2) 以原電氣控制箱的儀表、指示燈等的顯示方式、布局進(jìn)行表達(dá),適應(yīng)操作者原有的習(xí)慣;

(3) 提供模擬量參數(shù)的曲線(xiàn)描述,方便用戶(hù)的技術(shù)分析;

(4) 提供報(bào)警歷史查詢(xún)。

系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖1所示。

 

 

1     系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖 

(1) 模擬量數(shù)據(jù)PLC程序處理

所有模擬量傳輸為4~20mA電流信號(hào),對(duì)應(yīng)各變送器的量程,需程序處理(雖然Wincc變量設(shè)置中有對(duì)應(yīng)比例關(guān)系,但小數(shù)點(diǎn)后精確度不夠,通過(guò)PLC程序處理,還可實(shí)現(xiàn)數(shù)字濾波),其中溫度計(jì)算程序部分示例如下:

OPN  DB2

L  PIW448

T  MW100

L  MW100

DTR

PUSH

L  1.000000e+002

*R

PUSH

L  2.764800e+004

/R

T  0

在模擬量數(shù)據(jù)的歸檔方面,限制了歸檔的數(shù)量,一億條數(shù)據(jù)記錄,根據(jù)32個(gè)模擬量每6s一次的采集頻率計(jì)算,大約可容納2年的作業(yè)數(shù)據(jù)量,占用20G的存儲(chǔ)空間,在投入運(yùn)行后,用戶(hù)可定期將數(shù)據(jù)導(dǎo)出。

(2) Wincc部分程序處理

系統(tǒng)附加了作業(yè)數(shù)據(jù)的錄入及管理功能,如:作業(yè)令、銅板編號(hào)、工藝卡號(hào)、作業(yè)的起止時(shí)間等。為方便操作者正確錄入作業(yè)的起始時(shí)間與結(jié)束時(shí)間,系統(tǒng)設(shè)計(jì)為:整流器電源開(kāi),則系統(tǒng)自動(dòng)顯示并填充作業(yè)起始時(shí)間輸入框,同時(shí)進(jìn)行電鍍通電量的累計(jì),而當(dāng)整流器電源關(guān)時(shí),系統(tǒng)自動(dòng)顯示并填充作業(yè)結(jié)束時(shí)間輸入框。電量的累計(jì)在全局腳本中作定義并每分鐘觸發(fā)運(yùn)行一次(1#鍍鎳槽的電量累計(jì),單位KAH,采用C語(yǔ)言編程):

由于需要?dú)w檔的參數(shù)較多,歸檔數(shù)據(jù)的調(diào)用使用參數(shù)動(dòng)態(tài)查詢(xún),部分程序如下:

static double leiji1;

if (GetTagBit("SW1")==1)

//返回類(lèi)型:BOOL

{leiji1=leiji1+GetTagDouble("CUR1") /60.0/1000.0;}

else

{leiji1=0;}

//返回類(lèi)型:double

SetTagDouble("dianliang1",leiji1);

//返回類(lèi)型:BOOL

return 0;

}

:SW1”為電源開(kāi)關(guān)輸入信號(hào)變量,“CUR1”為電流信號(hào)變量。

在報(bào)警處理方面,系統(tǒng)分一般報(bào)警與極限報(bào)警,一般報(bào)警僅在計(jì)算機(jī)上作顯示性提示而已,而極限報(bào)警則通過(guò)GSM網(wǎng)絡(luò)發(fā)送手機(jī)短信至有關(guān)人員。這里,筆者應(yīng)用了KONDER公司的OPPLCGSM傳送站產(chǎn)品,并在PLC程序中設(shè)定:當(dāng)極限報(bào)警產(chǎn)生時(shí),由一個(gè)上升沿信號(hào)觸發(fā)報(bào)警傳送,并且在報(bào)警沒(méi)有處理的情況下,每十分鐘發(fā)送一次(當(dāng)有關(guān)人員收到信息后,也可將原信息回復(fù)終止報(bào)警)。部分無(wú)線(xiàn)報(bào)警PLC梯形圖如圖2。當(dāng)系統(tǒng)輸入端In0有高電平輸入時(shí),置位MB0(MB0對(duì)應(yīng)OPPLC內(nèi)定義的手機(jī)短信內(nèi)容,并通知GSM傳送站將該消息發(fā)送到有關(guān)人員手機(jī),發(fā)送后MB0自動(dòng)復(fù)零),MB10MB100主要構(gòu)成循環(huán)發(fā)送的功能,其中MB10設(shè)置為可接受手機(jī)短信功能,收到報(bào)警原文后該位置1,所以,用戶(hù)可在收到手機(jī)短信報(bào)警后回復(fù)以切斷報(bào)警的繼續(xù)發(fā)送。 

 

 

2     無(wú)線(xiàn)報(bào)警PLC梯形圖 

該報(bào)警系統(tǒng)可最多設(shè)置6個(gè)接收?qǐng)?bào)警的對(duì)象(人員) 

4  結(jié)束語(yǔ)

該項(xiàng)目完成后,方便了現(xiàn)場(chǎng)工人的作業(yè),不管是在一電鍍、二電鍍或車(chē)間辦公室,對(duì)二電鍍鍍鎳系統(tǒng)的作業(yè)情況都能一目了然,

工人可根據(jù)實(shí)際情況在二個(gè)車(chē)間內(nèi)移動(dòng)作業(yè)。另外,由于數(shù)據(jù)是自動(dòng)采集且自動(dòng)記錄,大大降低了勞動(dòng)強(qiáng)度,并且向無(wú)紙化管理轉(zhuǎn)變。系統(tǒng)具備的遠(yuǎn)程無(wú)線(xiàn)報(bào)警系統(tǒng),將進(jìn)一步為生產(chǎn)質(zhì)量保駕護(hù)航,同時(shí)大大提升了我廠電鍍的市場(chǎng)形象,這也是一種無(wú)形的效益。

(轉(zhuǎn)載)

標(biāo)簽:HMI 技術(shù) 電鍍作業(yè)現(xiàn)場(chǎng) 應(yīng)用 我要反饋 
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