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PLC

變頻控制系統(tǒng)在熱電生產(chǎn)中的應(yīng)用

2025China.cn   2006年11月20日
摘要:
近年來,變頻控制系統(tǒng)已得到廣泛的應(yīng)用,但使用情況及系統(tǒng)配置卻不盡相同。介紹變頻控制系統(tǒng)的配置及它在鍋爐給煤和爐排電機轉(zhuǎn)速控制中的應(yīng)用。 
關(guān)鍵字:熱電變頻控制給煤
  1 概述
  隨著我國熱電事業(yè)的發(fā)展,鍋爐給煤系統(tǒng)的調(diào)速問題越來越受到各熱電廠的重視,目前應(yīng)用得比較多的調(diào)速系統(tǒng)是滑差調(diào)速,它的控制方式比較典型可靠,但其存在著調(diào)速精度差、范圍窄、線性不好、能耗高等缺點,而變頻調(diào)速系統(tǒng)的特點正好克服了傳統(tǒng)調(diào)速系統(tǒng)的不足,具有效率高、無轉(zhuǎn)差損耗、調(diào)速范圍寬、特性硬、精度高、起制動方便靈活、能耗小的特點,既具有交流感應(yīng)電機的長處,又具有直流電機的調(diào)速性能,有非常顯著的節(jié)能效果。
  鑒于以上比較,南通新興熱電有限公司3臺75T/H的雙爐排鏈條爐的給煤、爐排的調(diào)速選用了變頻系統(tǒng),同時通過與DCS的智能接口,實現(xiàn)鍋爐燃燒系統(tǒng)的自動控制。
  2 工藝要求及系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)
  南通新興熱電有限公司鍋爐的燃燒過程調(diào)節(jié)系統(tǒng),要求在不同的負荷條件下,保持主汽壓力的恒定,通過調(diào)節(jié)進入爐膛的燃料量及空氣量,使鍋爐的蒸汽產(chǎn)量與汽輪機的耗汽量及供熱量相平衡 。而進入爐膛的燃燒量的調(diào)節(jié)則是通過改變給煤機的轉(zhuǎn)速來實現(xiàn)的。為此選用了變頻器,由變頻器來調(diào)整給煤電機三相交流電的電流和頻率,以實現(xiàn)給煤機轉(zhuǎn)速的控制。同時爐排速度的調(diào)整及運行狀況與給煤關(guān)系較大,故它的速度調(diào)整也選用了變頻器。由于每臺爐有甲、乙側(cè)2臺爐排及2臺給煤電機,這樣每臺爐共采用了4臺變頻器。為了節(jié)省控制盤盤面空間,減少端子布線,選用了一種集中操作控制的操作顯示器。通過它來同時控制4只變頻器的運行,從而控制給煤及爐排電機的運轉(zhuǎn)速度,提高控制的精確度,以及控制的及時性和準確性,保證鍋爐安全經(jīng)濟地運行。同時,該操作顯示器還可與本公司DCS系統(tǒng)相連接,接受DCS的4-20MA信號共同完成燃燒系統(tǒng)的自動調(diào)節(jié)。另外,本系統(tǒng)還引入了一套小型可編程控制器,以保證系統(tǒng)中的某一電機發(fā)生故障時,連鎖其他設(shè)備,使之停止或處于某一狀態(tài)。
  3 系統(tǒng)的實現(xiàn)
  3.1 系統(tǒng)的配置
  3.1.1 變頻器
  它是本系統(tǒng)的核心部分,選用了SANKEN通用型變頻器SAMCO-IF系列,它適用于感應(yīng)電動機的調(diào)速驅(qū)動,其內(nèi)部配備了高性能的32位微處理器,故此裝置功能齊全,操作方便。
  3.1.2 操作顯示器
  該設(shè)備選用HCS-51系列單片機作為核心器件,組成了一個智能型操作顯示器。其內(nèi)部主要元器件選型如下:選用ATM89C51作為CPU,節(jié)省了外部程序存儲元件;選用TCL2543多路A/D轉(zhuǎn)換芯片 ,利用其A/D轉(zhuǎn)換時間短的特性,保證了控制的實時性。選用8253定時器輔以簡單的外圍電路,使用脈寬調(diào)制方式,實現(xiàn)多路D/A輸出。整個手操器硬件結(jié)構(gòu)緊湊,操作方便,功能強大,擴展性能好 。
  3.1.3 可編程控制器(PLC)
  本裝置選用了超小型NB2富士電機可編程控制器。它的最大優(yōu)點是體積小、價格低、功能強、能任意擴展。
  3.2 系統(tǒng)的功能
  
  3.2.1 變頻器
  IF系列變頻器共有151項功能選擇,每項又有多種選擇,以供不同的用戶選用,因此,要用好變頻器,并充分發(fā)揮它的功效,首先就必須對它的功能有所了解,針對具體的應(yīng)用場合及運行情況 ,合理進行選擇,尤其對一些特殊的功能設(shè)定,要找出一個較合適的設(shè)置參數(shù),使本系統(tǒng)中各設(shè)備間的相互匹配達到最佳狀態(tài),必須通過多次的調(diào)整。如CD083原設(shè)定為10,試運行后發(fā)現(xiàn)信號抖動非常大,電機轉(zhuǎn)速變化頻繁,經(jīng)反復(fù)修正后,CD083設(shè)置為210,此時運行情況較好,既保證了信號的穩(wěn)定性,又確保了數(shù)據(jù)采集的實時性。
  3.2.2 操作顯示器
  對于可同時下掛4臺變頻器的操作顯示器,它具有以下功能:
  (1)控制方式
  ①給煤機:可實現(xiàn)自動/手動、同操/單操控制。
  自動控制:接受DCS的自動調(diào)節(jié)信號,控制給煤轉(zhuǎn)速。
  手動控制:一旦控制系統(tǒng)擾動量較大或出現(xiàn)故障時,運行人員則通過操作器面板上的鍵盤來控制給煤轉(zhuǎn)速。
  同操:正常情況下,鍋爐甲、乙側(cè)兩臺給煤機的轉(zhuǎn)速在原有轉(zhuǎn)速的基礎(chǔ)上按各給煤機的轉(zhuǎn)速比同時增加或同時減少。
  單操:甲、乙側(cè)給煤機的轉(zhuǎn)速根據(jù)鍋爐兩側(cè)的燃燒情況分別操作。
  手動控制時可以單操也可以同操。當(dāng)負荷不變,運行人員在調(diào)整燃燒狀況時,往往需將系統(tǒng)切至手動,單操方式下調(diào)整相應(yīng)給煤機的轉(zhuǎn)速,使鍋爐運行工況達到最佳。而當(dāng)負荷變化時,通過逐臺調(diào)整各給煤機的轉(zhuǎn)速來響應(yīng)負荷的變化是不理想的,這時將控制方式切到同操,使甲、乙側(cè)給煤機在原有轉(zhuǎn)速的基礎(chǔ)上同時加速或同時減速,以充分提高鍋爐的運行質(zhì)量。當(dāng)燃燒狀況穩(wěn)定后,將系統(tǒng)投入自動方式。
  ②爐排:爐排的操作不介入燃燒自動控制,只有手動控制方式。由操作人員根據(jù)鍋爐運行情況在操作面板上設(shè)定,以保證鍋爐的完全經(jīng)濟燃燒。同時它也有同操/單操功能,控制方式與給煤的同操/單操控制相同。
  (2)顯示
 ?、俨捎脭?shù)碼方式顯示各被控對象的轉(zhuǎn)速。
 ?、诓捎弥甘緹舴绞街甘靖鞅豢貙ο蟮牟僮鞣绞健?BR> ?、塾弥甘緹糁甘咀冾l器的運行狀況(過載、故障等)。
  (3)調(diào)節(jié)信號
  調(diào)節(jié)信號為4~20mA,相應(yīng)調(diào)速范圍為40~1500r/min。
  (4)設(shè)有制動裝置
  在事故情況下及緊急停爐時,通過操作顯示器面板上的開關(guān)可迅速停止給煤或爐排電機。
  3.2.3 可編程控制器(PLC)
  南通新興熱電有限公司鍋爐燃燒系統(tǒng)的連鎖保護回路邏輯關(guān)系較為復(fù)雜,利用PLC接受電氣及本系統(tǒng)來的開關(guān)量輸入信號,經(jīng)邏輯運算后輸出一開關(guān)量信號去控制相應(yīng)電機的啟停。這樣,不僅節(jié)省了大量繼電器,節(jié)省了內(nèi)部連線及空間,也大大提高了系統(tǒng)的可靠性。具體的運行邏輯控制要求有:
  (1)送風(fēng)機故障:連鎖停二次風(fēng)機、給煤機。
  (2)甲或乙側(cè)任一臺二次風(fēng)機跳閘:連鎖停相應(yīng)側(cè)給煤機。
  (3)甲或乙側(cè)任一臺爐排電機跳閘:連鎖停相應(yīng)側(cè)給煤機。
  (4)甲或乙側(cè)任一臺主給煤機跳閘:連鎖停相應(yīng)側(cè)給煤機。
  (5)甲和乙側(cè)給煤機停:連鎖停二次風(fēng)機、送風(fēng)機、引風(fēng)機。
  以上功能,可以很方便地通過PLC的編程來加以實現(xiàn)。
  4 使用情況
  本套變頻調(diào)速系統(tǒng)于1998年9月正式調(diào)試投運,至今運行情況良好,與傳統(tǒng)的滑差電機相比維護量小、啟動電流小、系統(tǒng)功能較為完善、節(jié)能效果顯著、給操作人員提供了便利。

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