作者:傅德文(巨化集團(tuán)公司熱電廠)
關(guān)鍵詞: 利德華福的HARSVERT-A系列變頻器 、觸摸屏、DCS等。
隨著現(xiàn)代企業(yè)的不斷進(jìn)步和發(fā)展,效益最大化是企業(yè)永恒的主題。利用新技術(shù)來提高企業(yè)生產(chǎn)裝置的管理水平和節(jié)能降耗已是各企業(yè)首選的手段之一。高壓變頻節(jié)能技術(shù)隨著國內(nèi)一些生產(chǎn)廠家研制水平的不斷提高,已接近世界同行業(yè)的領(lǐng)先水平,并以產(chǎn)品性能穩(wěn)定、價格適宜深得國內(nèi)企業(yè)廣泛接受和應(yīng)用。
巨化集團(tuán)公司熱電廠#8爐為280T/H鍋爐,采用雙引風(fēng)機(jī)式,風(fēng)機(jī)型號為Y4-60-11N022.5D,配置功率為630KW,電壓為6KV的三相交流異步電動機(jī),風(fēng)門采用檔板調(diào)節(jié),正常運行開度為50%左右,形成檔板兩側(cè)風(fēng)壓差,造成節(jié)流損失;同時風(fēng)機(jī)檔板執(zhí)行機(jī)構(gòu)為大力矩電動執(zhí)行機(jī)構(gòu),故障較多,風(fēng)機(jī)自動率較低。為此我們對引風(fēng)量調(diào)節(jié)進(jìn)行變頻調(diào)速技術(shù)改造,以達(dá)到節(jié)能降耗及提高調(diào)節(jié)自動化水平?,F(xiàn)就改造過程中的一些工作情況介紹如下:
一、 變頻器容量的選擇
一般情況下變頻器容量大小的選擇與電動機(jī)容量相同,這樣能滿足電機(jī)在額定出力內(nèi)進(jìn)行不同轉(zhuǎn)速的調(diào)節(jié)。但在現(xiàn)實生產(chǎn)工作中,根據(jù)實際運行工況來選擇合適的變頻器容量,既能滿足生產(chǎn)需要,又能節(jié)省變頻器投資及減少配套設(shè)施。我們根據(jù)我廠#8爐引風(fēng)機(jī)的配置及正常運行工況,了解到當(dāng)時設(shè)計人員考慮風(fēng)道內(nèi)裝有脫硫裝置以及檔板開度在70%左右調(diào)節(jié)特性較好,所以配置了630KW的電機(jī)。同時我們也對額定工況下引風(fēng)機(jī)功率進(jìn)行了分析,在各種工況下引風(fēng)機(jī)功率都不會大于350KW。我們認(rèn)為如果采用變頻調(diào)速,風(fēng)門全開,節(jié)流損失會較大減少,風(fēng)機(jī)的功率將更不會大于350KW。為此,選擇容量為400KW的變頻器應(yīng)能滿足上述風(fēng)機(jī)在各種工況下不同轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)的要求。
二、采用變頻調(diào)速后的效益預(yù)測
利用變頻器作為風(fēng)量的調(diào)節(jié)器,最直接的效益就是節(jié)能降耗。各用戶可根據(jù)自己的的改造對象進(jìn)行初步分析計算,以了解改造后節(jié)能的投資回報率及風(fēng)機(jī)運行的一些基本參數(shù)。
采用變頻調(diào)速的主要特點是消除或減少檔板的節(jié)流損失,節(jié)能的效果與風(fēng)機(jī)的性能、運行工況、檔板的開度等有關(guān)。下面就例舉我廠#8爐風(fēng)機(jī)改造測算情況作一介紹:
1. 了解引風(fēng)機(jī)性能曲線
型號為Y4-60-11N022.5D,其風(fēng)機(jī)性能參數(shù)為:
表1(由廠家提供)
工況 A B 風(fēng)機(jī)流量(m3/s) 41.47 82.97 風(fēng)機(jī)全壓(Pa) 6211 3546 軸功率 (KW) 328 405 介質(zhì)密度(Kg/m3) 0.85 0.85 轉(zhuǎn)速 (r/min) 980 980
根據(jù)表1所給參數(shù)畫出流量、壓力曲線(AB):
圖1所示:
圖1
2、對風(fēng)機(jī)進(jìn)行實際工況測量
我廠2002年9月9日的測試結(jié)果如下:
表2
序號 名稱 單位 #1引風(fēng)機(jī) #2引風(fēng)機(jī) 1 鍋爐蒸發(fā)量 T/H 264.36 260 2 風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速 r/min 995 995 3 風(fēng)門開度 % 34 59 4 介質(zhì)密度 Kg/ 1.024 1.02 5 風(fēng)機(jī)全壓 Pa 2126.73 2323.37 6 風(fēng)機(jī)進(jìn)口流量 /s 35.02 35.73 7 風(fēng)機(jī)有效功率 kw 74.78 83.00 8 軸功率 kw 328.90 307.55 9 電機(jī)輸入功率 kw 339.00 317.00 10 風(fēng)機(jī)設(shè)備效率 % 21.97 26.18 11 風(fēng)機(jī)單位電耗 Kw.h/t 1.282 1.219
3、利用相似理論分析風(fēng)機(jī)采用變頻后的參數(shù)
圖1中AB曲線是風(fēng)機(jī)性能曲線,在近似額定轉(zhuǎn)速下,表示風(fēng)機(jī)流量與風(fēng)壓之間的關(guān)系。但在實際運行工況中表2所示,風(fēng)機(jī)全壓、流量參數(shù)只需在圖1中C點運行。在沒有改造前,風(fēng)機(jī)電機(jī)轉(zhuǎn)速不能變,只能靠風(fēng)門節(jié)流。采用變頻調(diào)節(jié),風(fēng)門全開,可根據(jù)工況所需的風(fēng)機(jī)全壓、流量來改變轉(zhuǎn)速。
根據(jù)風(fēng)機(jī)相似理論,風(fēng)機(jī)性能參數(shù)之間關(guān)系為:
根據(jù)上述關(guān)系以及表2所示的運行工況,風(fēng)機(jī)變頻后的運行性能曲線下移為圖1(abc)所示,其關(guān)系式為:
4、相關(guān)參數(shù)估算
4.1 表2工況下轉(zhuǎn)速計算:
從圖1(abc)性能曲線所示,為了方便計算,近似認(rèn)為性能曲線成線性關(guān)系,即:
由(1)~(5)式可求得變頻后的風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速為:
4.2 風(fēng)機(jī)全壓效率估算:
風(fēng)機(jī)有效功率=全壓*流量/1000
風(fēng)機(jī)全壓效率=有效功率/軸功率
由表1提供的工況A和工況B數(shù)據(jù)可得,風(fēng)機(jī)的全壓效率為0。785和0。726。因此變頻調(diào)速后的風(fēng)機(jī)全壓效率可按0。75進(jìn)行估算。
4.3 變頻調(diào)速后功率估算:
風(fēng)機(jī)有效功率=全壓*流量/1000
風(fēng)機(jī)軸功率=風(fēng)機(jī)有效功率/全壓效率
電功率=風(fēng)機(jī)軸功率/(變頻器效率*電機(jī)效率)
其中:變頻器效率取0。96,電機(jī)效率取0。95。
計算后參數(shù)匯總見表3:
表3
序號 名稱 單位 #1引風(fēng)機(jī) #2引風(fēng)機(jī) 1 風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速 r/min 584 606 2 介質(zhì)密度 Kg/ 1.024 1.02 3 風(fēng)機(jī)全壓 Pa 2126.73 2323.37 4 風(fēng)機(jī)進(jìn)口流量 /s 35.02 35.73 5 風(fēng)機(jī)有效功率 kw 74.48 83.00 6 軸功率 kw 99.31 110.67 7 電功率 kw 108.89 121.35 8 風(fēng)機(jī)設(shè)備效率 % 68.4 68.4
5、效益估算
對比變頻調(diào)速前后的電功率:#1引風(fēng)機(jī)減少電功率230KW,節(jié)電率為67。8%;#2引風(fēng)機(jī)減少電功率195。65KW,節(jié)電率為61。7%。
以上是理想條件下的節(jié)電率。在實際運用中,為了考慮變頻器故障切換為工頻運行時,風(fēng)門需保留它用。變頻調(diào)節(jié)運行時風(fēng)門盡管全開,還有一定的阻礙,影響計算結(jié)果。另外,各種運行工況的不同,節(jié)電效果也不一樣。所以實際節(jié)電率要比以上估算結(jié)果有一定的出入。但從以上結(jié)果來看,節(jié)電顯著,值得改造。
三、 變頻器性能的選擇
利用變頻調(diào)節(jié)技術(shù)無疑要在原有的回路中加裝一套變頻調(diào)節(jié)設(shè)備,也就是說如該產(chǎn)品性能不好,將增加一個設(shè)備故障點,影響機(jī)爐的安全穩(wěn)定運行,為此變頻調(diào)節(jié)器的性能選擇至關(guān)重要。我們在選擇時除了考慮一些常規(guī)的性能指標(biāo)外,還著重注意了以下幾點:設(shè)計上是否相對有其特點,選用的元件是否穩(wěn)定、成熟;產(chǎn)生的諧波分量是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn);電源短時中斷恢復(fù)時對其影響程度;個別元件故障時能保持短時間的運行等功能。
目前,市場上高壓變頻器產(chǎn)品較多,變頻調(diào)節(jié)類型也有多種。一般說來,國外有的產(chǎn)品其元件及性能應(yīng)較好,但價格較高,同時與用戶意見的交流、售后服務(wù)較為困難。
我們在對風(fēng)機(jī)調(diào)節(jié)系統(tǒng)改造前,收集、了解了國內(nèi)一些調(diào)節(jié)裝置的資料,并進(jìn)行了比較,最后選擇了北京利得華福技術(shù)有限公司的產(chǎn)品,其主要特點有:
1. 該裝置由移相變壓器、功率單元和控制器組成。移相變壓器副邊繞組分為三相,21個功率單元,每相由7個功率單元串聯(lián)構(gòu)成,每個單元的主回路相對獨立,可等效為一臺單相低壓變頻器,便于采用現(xiàn)有的成熟技術(shù)。
2. 每個功率單元電路為基本的交-直-交單相逆變電路,整流側(cè)為二極管三相全橋,構(gòu)成30脈沖整流方式,通過對IGBT逆變橋進(jìn)行正弦PWM控制,得到每個單元的輸出。然后將每相7個單元的輸出串聯(lián)成星形接法,通過對每個單元的PWM波形進(jìn)行重組,得到階梯正弦PWM波形。這種波形正弦度好,dv/dt小,諧波分量少于國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。
3. 當(dāng)某一個單元出現(xiàn)故障時,內(nèi)部軟開關(guān)自動導(dǎo)通,將此單元旁路,由其他單元的繼續(xù)運行。
四、 引風(fēng)機(jī)、變頻器的控制與調(diào)節(jié)
我們所應(yīng)用的HARSVERT-A06/050變頻器可通過在控制柜門“遠(yuǎn)控/本控”開關(guān)的切換實現(xiàn)“本機(jī)控制”與“遠(yuǎn)方控制”。我廠“遠(yuǎn)方控制”與原有的DCS連接,在引風(fēng)機(jī)控制畫面中增加了變頻器畫面,與變頻器輸出接口聯(lián)接,進(jìn)行數(shù)據(jù)通訊,運行人員可以通過DCS中的畫面對引風(fēng)機(jī)和變頻器的工作電流、轉(zhuǎn)速以及運行、停止、故障等狀態(tài)進(jìn)行實時監(jiān)控。另外,變頻器的控制調(diào)節(jié)還通過負(fù)壓調(diào)節(jié)器接受爐膛負(fù)壓信號和來自送風(fēng)系統(tǒng)的前饋信號,綜合運算后經(jīng)手、自動切換單元輸出4~20mA到變頻器的控制端,調(diào)節(jié)變頻器輸出電源的頻率,從而改變電動機(jī)的轉(zhuǎn)速,改變引風(fēng)量,達(dá)到穩(wěn)定爐膛負(fù)壓的目的。
與常規(guī)的控制調(diào)節(jié)系統(tǒng)比較,系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、運行操作方式基本不變,主要區(qū)別在于由調(diào)整引風(fēng)門開度改為調(diào)節(jié)引風(fēng)電動機(jī)轉(zhuǎn)速。為了保證生產(chǎn)的連續(xù)運行,當(dāng)一臺變頻器故障時,聯(lián)跳相應(yīng)引風(fēng)機(jī)開關(guān),短時出現(xiàn)單邊運行。將故障變頻器隔離后,引風(fēng)電動機(jī)可切換為工頻運行,風(fēng)量仍由風(fēng)門檔板調(diào)節(jié)。
五、 系統(tǒng)調(diào)試
變頻器安裝后,投入系統(tǒng)運行前還需進(jìn)行必要的調(diào)試,其目的主要是檢查所選擇的變頻器其性能、功能是否達(dá)到設(shè)計要求以及滿足實際生產(chǎn)需要。主要內(nèi)容有:
1. 具備條件:
1.1 相關(guān)變頻器工作的一、二次設(shè)備安裝、組態(tài)完畢;
1.2 變頻器柜內(nèi)變壓器耐壓試驗、直流電阻測量合格;
1.3 6KV電纜、變頻器閘刀柜內(nèi)支持瓷瓶、避雷器等試驗合格;
1.4 檢查各接線正確、緊固;
1.5 變頻器參數(shù)設(shè)置正確;
1.6 引風(fēng)機(jī)等機(jī)務(wù)設(shè)備具備試車條件。
2. 試驗項目:
2.1 閘刀閉鎖功能試驗:
主要檢查出線閘刀和旁路閘刀的機(jī)械閉鎖功能;“高壓允許合閘”閉鎖功能;防止帶負(fù)荷拉合閘刀功能。
2.2 靜態(tài)調(diào)試:
將變頻器控制電源送上,引風(fēng)機(jī)開關(guān)處于試驗狀態(tài)。檢查“本機(jī)控制”(觸摸屏控制)、“遠(yuǎn)方控制”(DCS控制)時的開關(guān)動作狀態(tài)及變頻器面板、DCS畫面上的各種狀態(tài)顯示是否正確對應(yīng)。
2.3 動態(tài)調(diào)試:
引風(fēng)機(jī)開關(guān)、變頻器柜將正式通電。分別檢查“工頻旁路”狀態(tài)以及“變頻控制”狀態(tài)下,在DCS上或變頻器面板上操作引風(fēng)機(jī)、變頻器的啟、停、調(diào)是否正常,轉(zhuǎn)速、電流是否下確;在“工頻旁路”狀態(tài)時與“變頻控制”狀態(tài)時的轉(zhuǎn)向是否一致;在“變頻控制”時人為模擬故障保護(hù)動作、信號是否正確。
2.4 帶負(fù)荷試驗:
主要了解正常運行工況下引風(fēng)機(jī)、變頻器的風(fēng)量、電流、轉(zhuǎn)速(頻率);檢查變頻器額定輸出電流時的電機(jī)轉(zhuǎn)速、變頻器頻率。以便確定變頻器的“始動頻率”值以及是否投用限流功能。
2.5 動力電源切換試驗:
變頻器在正常運行時,電源發(fā)生短時波動或工作廠用電中斷備用電切換成功,這時變頻器應(yīng)不發(fā)生跳機(jī)。
六、 變頻改造后的效果
1. 效益比較:
我廠#8爐#1、#2引風(fēng)機(jī)于2003年7月1日改變頻調(diào)節(jié)正式投用,7月8日測試數(shù)據(jù)如下:
表4
序號 名稱 單位 #1引風(fēng)機(jī) #2引風(fēng)機(jī) 1 鍋爐蒸發(fā)量 T/H 266.50 268.33 2 風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速 r/min 723 734 3 風(fēng)門開度 % 100 100 4 介質(zhì)密度 Kg/ 0.884 0.885 5 風(fēng)機(jī)全壓 Pa 1762.67 1863.55 6 風(fēng)機(jī)進(jìn)口流量 /s 55.68 49.24 7 風(fēng)機(jī)有效功率 kw 98.15 91.76 8 軸功率 kw 157.17 162.16 9 電機(jī)輸入功率 kw 162.00 167.14 10 風(fēng)機(jī)設(shè)備效率 % 60.59 54.90 11 風(fēng)機(jī)單位電耗 Kw.h/t 0.608 0.623
從表2、表4中可以看出,經(jīng)變頻改造后,在滿足鍋爐負(fù)荷約260T/H燃燒的情況下,風(fēng)機(jī)輸入功率明顯減少,分別由339.00KW、317.00KW降到162.00KW、167.143KW;風(fēng)機(jī)單位電耗也由1.282kw.h/t、1.219kw.h/t降到0.608kw.h/t、0.623kw.h/t,節(jié)電率分別為52。57%、48。89%,每年可節(jié)省廠用電200多萬kw.h。
2. 改為變頻調(diào)節(jié)后,對其它設(shè)備的影響有:
2.1避免了電動機(jī)啟動時對電機(jī)的沖擊損害。
2.2提高了引風(fēng)機(jī)的自動控制能力。
2.3由于轉(zhuǎn)速的降低,對風(fēng)機(jī)的葉輪、軸承等壽命得以延長。
七、 結(jié)束語
我廠變頻裝置于2003年7月1日正式投運以來,由于其他原因變頻器正常中經(jīng)歷了電源中斷切換、單邊引風(fēng)機(jī)變頻器運行等異常情況的考驗。北京利得華福電氣技術(shù)有限公司生產(chǎn)的高壓變頻器以其可靠的運行性能及良好的節(jié)能效果深得用戶的信賴,值得大力推廣和應(yīng)用。
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